TABLEAU RECAPITULATIF DES EVENEMENTS ET INCIDENTS

Transcription

TABLEAU RECAPITULATIF DES EVENEMENTS ET INCIDENTS
TABLEAU RECAPITULATIF DES EVENEMENTS ET INCIDENTS "SURETE"
DE L'ANNEE 2006 SURVENUS SUR LE CNPE DE GRAVELINES
Incident
Date
Réacteur(s)
Déclaration
1
03/01/2006
05/01/2006
4
2
07/01/2006
09/01/2006
3
3
10/01/2006
11/01/2006
5
4
18/01/2006
20/01/2006
1à4
5
23/01/2006
26/01/2006
6
6
25/01/2006
27/01/2006
0
7
01/05/1980
13/02/2006
0
8
22/01/2006
13/02/2006
5
9
12/03/2006
17/03/2006
3
10
19/03/2006
21/03/2006
9
11
22/03/2006
24/03/2006
5
12
26/03/2006
27/03/2006
5
13
07/04/2005
31/03/2006
3
14
01/04/2006
05/04/2006
5
15
13/04/2006
18/04/2006
5
Libellé
Sortie du domaine de f onctionnement P/T par
Tmoy supérieure à la limite STE pendant 1 minute
lors de l’EP RGL 4.
Arrêt Automatique Réacteur par Niv eau Très Haut
GV1 et P7 (puissance supérieure à 10 % Pn).
Arrêt automatique réacteur par bas niv eau plus
déséquilibre eau/vapeur sur le GV 2.
Indisponibilité des ventilateurs DVK006ZV des
tranches VD2 (prise en compte partielle d’un critère
A RGE IX).
Non qualité dans le rapport de f in d’intervention de
la v isite A3 du 6 LHP 201 GE ay ant conduit à
déclarer son indisponibilité.
Indisponibilité du diesel 0 LHT 001 GE suite à la
f ermeture des v annes d’admission d’air extérieur.
Non conformité de montage du débit nul des
pompes incendie JPP 01 et JPP 02 PO des 6
réacteurs.
Fonctionnement à un niveau de pompe supérieur à
P Delta l réf avec les groupes de compensation de
puissance insérés.
Perte de la mesure d'isolement du tableau LCB
pour cause de réalisation d'une activ ité lors d'un
état de tranche incompatible.
Déclenchement de la ventilation DVN par
sollicitation de la protection antigel
Réalisation d’un EP non programmé ayant
prov oqué l’indisponibilité d’une ligne de décharge à
l’atmosphère.
Arrêt Automatique Réacteur intempestif par ordre
issu du relay age RPR.
Inhibition de l’auto-maintien de la remise à zéro
(RAZ) de l’injection de sécurité (IS) par un
Dispositif et Moy en Particulier (DMP).
Non respect de la durée d’intervention associée à
une demande de dérogation 7 LGR.
Indisponibilité de la source interne voie A
consécutiv e au déclenchement de l’unité de
polarité LHP 101UP.
Niveau
Echelle INES
Origine
0
Interv ention mal préparée
0
Déf aut matériel
0
Causes techniques
0
Causes organisationnelles
Déf aut de surv eillance
0
Cause humaines
Causes organisationnelles
0
Cause humaines
Causes organisationnelles
Insuffisance des contrôles
des activ ités
Insuffisance des essais
Causes organisationnelles
Causes techniques
0
0
1
Interv ention mal préparée
0
Causes organisationnelles
Interv ention mal préparée
Causes humaines
Causes organisationnelles
0
0
Causes techniques
1
Causes organisationnelles
Insuffisance du contrôle des
activ ités
Causes techniques
Causes organisationnelles
Causes humaines
Causes organisationnelles
0
0
Observations
Mise à jour du 11/01/2007
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TABLEAU RECAPITULATIF DES EVENEMENTS ET INCIDENTS "SURETE"
DE L'ANNEE 2006 SURVENUS SUR LE CNPE DE GRAVELINES
Incident
Date
Réacteur(s)
Déclaration
16
02/05/2006
02/05/2006
1
17
15/05/2006
17/05/2006
6
18
02/06/2006
06/06/2006
5
19
07/06/2006
09/06/2006
5
20
14/06/2006
19/06/2006
2
21
20/06/2006
21/06/2006
5
22
15/06/2006
19/06/2006
2
23
02/06/2006
02/06/2006
5
24
07/07/2006
10/07/2006
3 et 4
25
09/07/2006
11/07/2006
2
26
14/07/2006
17/07/2006
1
27
15/07/2006
18/07/2006
5
28
29/06/2006
03/07/2006
4
29
24/06/2006
27/07/2006
5
30
26/07/2006
28/07/2006
5 et 6
Niveau
Echelle INES
Origine
Arrêt automatique réacteur déclenché par
protection signal pression condenseur > 250 mb.
Diminution de la concentration en bore de la boucle
21000 ppm générant l’év énement de groupe 1 RIS
10.
Passage en API NSO av ec la liaison RRA-PTR
ouv erte
Signal d’injection de sécurité par protection delta P
7 bars sur la ligne VVP du GV 2.
Epaisseur en dessous des épaisseurs du dossier
de réf érence réglementaire sur les tuy auteries
ARE.
Franchissement de la limite basse de température
du domaine d’exploitation RP, tranche en
puissance.
Fermeture de la v anne 2PTR728VB sur le dispositif
de transf ert rendant indisponible le tube transfert
non isolable.
Ev énement REN 1 groupe 1 généré par la perte du
boremètre pendant 27 minutes en API lors de la
reprise partielle de l’EP EAS C2.
Indisponibilité du diesel LHQ par niv eau bas bâche
à f uel relais.
Franchissement de la limite basse de température
du domaine d’exploitation RP, tranche en
puissance.
Arrêt Automatique du Réacteur suite arriv ée
massive d’algues.
Franchissement de la limite basse de pression du
domaine AN/RRA pendant 14 mn.
Isolement des clapets DVC de la tranche 4 lors de
la réalisation de l’EP 4 JDT 018 "contrôle de
l’alimentation armoire hors BR et automate maître
(JDT 001 AR)".
Fuite de 30 l/h sur la ligne 5 RCV 133 TY.
0
Interv ention mal préparée
0
Erreur ponctuelle
1
0
Causes humaines
Causes organisationnelles
Causes techniques
0
Causes techniques
0
Causes humaines
Problème de documentation
0
Causes organisationnelles
0
Interv ention mal préparée
Déf aut de compétence
0
Insuffisance du contrôle des
activ ités
Causes organisationnelles
Ecart de sectorisation incendie en tranche 5 et 6
dans les locaux RRI.
0
Libellé
0
0
0
0
0
Observations
Condition d’environnement
Causes techniques
Causes humaines
Causes organisationnelles
Causes humaines
Déf aut matériel
Causes techniques
Causes organisationnelles
Mise à jour du 11/01/2007
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TABLEAU RECAPITULATIF DES EVENEMENTS ET INCIDENTS "SURETE"
DE L'ANNEE 2006 SURVENUS SUR LE CNPE DE GRAVELINES
Incident
Date
Réacteur(s)
Déclaration
31
01/08/2006
03/08/2006
4
32
24/08/2005
11/08/2006
4
33
26/08/2006
28/08/2006
1
34
29/08/2006
30/08/2006
2
35
26/06/206
13/09/2006
1à6
36
05/09/2006
18/09/2006
1
37
16/09/2006
18/09/2006
2
38
31/08/2006
07/09/2006
1
39
17/09/2006
22/09/2003
3 et 4
40
24/09/2006
28/09/2006
1
41
08/10/2006
10/10/2006
1
42
05/10/2006
10/10/2006
4
43
11/10/2006
13/10/2006
3
44
12/10/2006
16/10/2006
1
Libellé
Débit global des f uites primaires supérieur à 2300
l/h en API NSO dû à l’ouverture prématurée de la
v anne d’év ent du pressuriseur.
Ecarts sur les jeux fonctionnels inter modules des
f iltres des puisards RIS-EAS (modif ication
PNXX1635B).
Sortie du domaine P/T° prov oqué lors du test
d’étanchéité des v annes d’arrêt turbine (EP GPV
20).
Arrêt automatique réacteur initié par la protection
delta T surpuissance et injection de sécurité initiée
par la protection très basse température moy enne
et haut débit v apeur.
Pilotage du GCT atmosphère non conf orme aux
STE lors des mesures alpha iso pendant les essais
physiques de redémarrage à puissance nulle.
Mode opératoire non conf orme à la règle d’essais
lors de la réalisation des essais à f roid cuv e
ouv erte (EFCO) des pompes RIS BP.
Arrêt Automatique Réacteur par la sollicitation de la
protection Niveau Très Haut du Générateur de
Vapeur n° 1 puissance > 10 %.
Baisse du niv eau du réserv oir PTR sous le MIN 1
pendant 7 h 10
Mode opératoire non conf orme à la règle d’essais
lors de la réalisation de l’EP RIS I 1.3.
Dépassement du délai de réparation de 3 jours de
la CNS 1RPN024MA - Ev énement de groupe 1
RPN 2 en AN/GV.
Sortie du domaine P et T en RP avec
franchissement du palier 10 % Pn lors du
couplage.
Dépassement du délai de réparation de 3 jours
associé à LC4 groupe 2.
Arrêt Automatique Réacteur (AAR) par bas niv eau
GV1 et déséquilibre eau v apeur suite à perte de la
régulation ARE.
Dépassement de la limite de 3 % Pn/h de la vitesse
moy enne de montée en puissance après un arrêt
pour rechargement.
Niveau
Echelle INES
Origine
0
Causes humaines
Causes organisationnelles
0
Problème de documentation
Causes techniques
0
Erreur ponctuelle
Problème de documentation
0
Causes organisationnelles
Causes humaines
0
Causes organisationnelles
Problème de documentation
0
Causes organisationnelles
0
Causes techniques
0
Causes organisationnelles
0
1
Causes organisationnelles
Interv ention mal préparée
Causes techniques
Insuffisance de
maintenance
Causes humaines
0
Causes techniques
0
-
1
Déf aut matériel
Mauv aise prise en compte
du REX
1
Observations
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TABLEAU RECAPITULATIF DES EVENEMENTS ET INCIDENTS "SURETE"
DE L'ANNEE 2006 SURVENUS SUR LE CNPE DE GRAVELINES
Incident
Date
Réacteur(s)
Déclaration
45
15/10/2006
17/10/2006
6
46
11/10/2006
20/10/2006
1
47
31/10/2006
07/11/2006
6
48
31/10/2006
03/11/2006
3
49
23/11/2006
27/11/2006
6
50
24/11/2006
28/11/2006
5
51
24/11/2006
27/11/2006
5
52
04/12/2006
04/12/2006
5
53
13/12/2006
14/12/2006
3
54
03/11/2006
19/12/2006
0
Niveau
Echelle INES
Origine
Baisse du niv eau de la bâche 6 PTR 001 BA sous
le MIN 1, générant l’év énement de groupe 1 PTR
1, durant l’EP RIS M.
Déf aut de réglage des seuils C2 et AAR en tranche
1 sur RPN 010, 020, 030 et 040 MA av ec une
méthode inappropriée.
0
Causes organisationnelles
1
Fermeture du 6DVK073VA pendant l’EP RIS E30,
entraînant l’indisponibilité du DVK iode durant 38
minutes en APR, sans respecter la conduite à tenir
de l’év énement.
Indisponibilité du diesel v oie B (3 LHQ 201 GE) sur
niv eau non haut bâche à f uel relais.
Déf aut d’organisation ay ant entraîné le non respect
d’une prescription permanente relativ e à l’arrêt des
pompes 6 RIS 021 et 022PO.
Insertion des grappes pour le passage du domaine
RP en AN/GV (arrêt à chaud) sans borication
préalable à la CB d’arrêt à chaud.
Repli de la tranche en AN/GV suite à la découverte
d’un câble commandant GCT 132VV endommagé.
Franchissement de 0,3°C pendant 50 secondes de
la limite basse du domaine d’exploitation RP
tranche en RP.
Débit de fuites primaires non quantif iées supérieur
à 230 l/h suite à un lignage REN incomplet.
Indisponibilité de bornes incendie 0 JPU.
1
Causes organisationnelles
Problème de documentation
Insuffisance du contrôle des
activ ités
Causes humaines
Causes organisationnelles
Causes humaines
Libellé
0
Causes humaines
1
Causes organisationnelles
1
Erreur ponctuelle
Déf aut de compétence
0
Causes humaines
Interv ention mal préparée
Condition d’environnement
Interv ention mal préparée
0
0
0
Observations
Causes organisationnelles
Causes humaines
Causes techniques
Causes organisationnelles
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TABLEAU RECAPITULATIF DES EVENEMENTS ET INCIDENTS " ENVIRONNEMENT"
DE L'ANNEE 2006 SURVENUS SUR LE CNPE DE GRAVELINES
Incident
Date
Réacteur(s)
Déclaration
1
22/04/2006
24/04/2006
7
2
07/12/2006
08/12/2006
-
Libellé
Dépassement du seuil d'alarme réglementaire du
BAN.
Indisponibilité d’un matériel de surveillance de
l’env ironnement (pendant rejet).
Niveau
Echelle INES
Origine
0
Causes techniques
-
Observations
En cours d’instruction
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TABLEAU RECAPITULATIF DES EVENEMENTS ET INCIDENTS "RADIOPROTECTION"
DE L'ANNEE 2006 SURVENUS SUR LE CNPE DE GRAVELINES
Date
Niveau
Echelle INES
Réacteur(s)
Libellé
Réalisation d’une activ ité en zone orange sans le
port du film dosimétrique.
Déf aut de signalisation zone orange – Accès local
ND 404 (TES)
Interv ention en zone orange potentielle, d'un
interv enant SPR du service SRM, sans autorisation
d'accès
Déf aut de signalisation (balisage) de tir radio
1
Détection, hors Zone Contrôlée, par les balises
v éhicules prév entiv es du site, d’une contamination
particulaire supérieure à 1 MBq (entre 2,8 et 3,8
MBq) à l’intérieur de la citerne d’un engin de
nettoy age.
Découv erte d’une source radioactiv e de strontium
90 dans un local non prév u à cet effet : local 8 NC
241 (local pompe évaporateur TEU).
Déf aut de signalisation zone orange aux trois
accès du local R440 (local cuve du réacteur à 8 M)
du bâtiment réacteur.
Déf auts qualité ayant conduit au non respect des
conditions d’interv entions par un interv enant dans
un local 7NA313 classé Zone Orange av ec
contamination.
Incident
Déclaration
1
14/03/2006
17/03/2006
3
2
19/04/2006
21/04/2006
7
3
21/04/2006
24/04/2006
5
4
25/04/2006
02/05/2006
5
5
19/05/2006
23/05/2006
0
6
31/05/2006
02/06/2006
8
7
26/05/2006
16/06/2006
5
8
06/07/2006
11/07/2006
5
Origine
Observations
Insuffisance du contrôle des
activ ités
0
0
Causes humaines
0
0
Causes organisationnelles
Causes humaines
Causes organisationnelles
0
Causes organisationnelles
0
Causes humaines
Causes organisationnelles
0
Causes humaines
Causes organisationnelles
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Incidents "TRANSPORT"
Découverte de l’incident : 10 février 2006 au Terminal ferroviaire de Valognes
Déclaration de l’incident : 13 février 2006
"Détection d'un point de contamination non fixé et non accessible au public dans la lèchefrite sur un wagon de combustible usé"
Niveau échelle INES : Hors échelle
Découverte de l'incident : 27 mars 2006
Déclaration de l'incident : 27 mars 2006
"En limite du site, le tracteur d'une remorque d'outillages contaminés s'est enlisé côté droit suite à l'affaissement du bas côté de la chaussée"
Niveau échelle INES : 0
Découverte de l’incident : 20 octobre 2006
Déclaration de l’incident : 24 octobre 2006
"Détection d’un point de contamination inaccessible non fixé sur un wagon de combustible usé"
Niveau échelle INES : Hors échelle
Mise à jour du 11/01/2007
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COMMUNIQUE "AVIS D’INCIDENT"
DE L'INCIDENT DU 23 NOV EMBRE 2006
GRAVELINES (Nord)
EDF – Centrale Nucléaire – Réacteur
Réacteur 6
Arrêt d’une pom pe de recirculation d’acide borique
Le 23 novembre 2006, une pompe de recirculation du circuit d’injection de sécurité du réacteur n°6
de la centrale nucléaire de Gravelines a été arrêtée.
L’arrêt de la pompe de recirculation a été demandé de manière volontaire dans le cadre d’un essai
périodique. Or, la centrale de Gravelines avait été informée le 23 octobre 2006 que la réalisation
de cet essai, exigé jusqu’alors, n’était plus autorisé car contraire aux règles d’exploitation.
Ces règles imposent en effet qu’une pompe de recirculation soit toujours en service tant que le
réservoir d’acide borique concentré est rempli.
Les pompes de recirculation ont pour rôle d’assurer un brassage du réservoir d’acide borique
concentré afin d’éviter la cristallisation du bore au fond de ce réservoir. Ce brassage peut être
assuré par deux pompes redondantes. En fonctionnement nor mal, une pompe de recirculation est
en service, la seconde pompe est à l’arrêt. En cas d’accident, l’injection du réservoir d’acide
borique concentré dans le cœur du réacteur permet d’arrêter les réactions nucléaires. La
cristallisation du bore peut empêcher le bon déroulement de cette injection.
Le risque de cristallisation du bore apparaît 12 heures après l’arrêt de la pompe. L’arrêt de la
pompe a duré 16 secondes.
Pour des raisons organisationnelles, la suppression de cet essai n’a pas été suffisamment
anticipée par la centrale.
L’exploitant a classé cet incident au niveau 1 de l’échelle INES.
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