TABLEAU RECAPITULATIF DES EVENEMENTS ET INCIDENTS
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TABLEAU RECAPITULATIF DES EVENEMENTS ET INCIDENTS "SURETE" DE L'ANNEE 2006 SURVENUS SUR LE CNPE DE GRAVELINES Incident Date Réacteur(s) Déclaration 1 03/01/2006 05/01/2006 4 2 07/01/2006 09/01/2006 3 3 10/01/2006 11/01/2006 5 4 18/01/2006 20/01/2006 1à4 5 23/01/2006 26/01/2006 6 6 25/01/2006 27/01/2006 0 7 01/05/1980 13/02/2006 0 8 22/01/2006 13/02/2006 5 9 12/03/2006 17/03/2006 3 10 19/03/2006 21/03/2006 9 11 22/03/2006 24/03/2006 5 12 26/03/2006 27/03/2006 5 13 07/04/2005 31/03/2006 3 14 01/04/2006 05/04/2006 5 15 13/04/2006 18/04/2006 5 Libellé Sortie du domaine de f onctionnement P/T par Tmoy supérieure à la limite STE pendant 1 minute lors de l’EP RGL 4. Arrêt Automatique Réacteur par Niv eau Très Haut GV1 et P7 (puissance supérieure à 10 % Pn). Arrêt automatique réacteur par bas niv eau plus déséquilibre eau/vapeur sur le GV 2. Indisponibilité des ventilateurs DVK006ZV des tranches VD2 (prise en compte partielle d’un critère A RGE IX). Non qualité dans le rapport de f in d’intervention de la v isite A3 du 6 LHP 201 GE ay ant conduit à déclarer son indisponibilité. Indisponibilité du diesel 0 LHT 001 GE suite à la f ermeture des v annes d’admission d’air extérieur. Non conformité de montage du débit nul des pompes incendie JPP 01 et JPP 02 PO des 6 réacteurs. Fonctionnement à un niveau de pompe supérieur à P Delta l réf avec les groupes de compensation de puissance insérés. Perte de la mesure d'isolement du tableau LCB pour cause de réalisation d'une activ ité lors d'un état de tranche incompatible. Déclenchement de la ventilation DVN par sollicitation de la protection antigel Réalisation d’un EP non programmé ayant prov oqué l’indisponibilité d’une ligne de décharge à l’atmosphère. Arrêt Automatique Réacteur intempestif par ordre issu du relay age RPR. Inhibition de l’auto-maintien de la remise à zéro (RAZ) de l’injection de sécurité (IS) par un Dispositif et Moy en Particulier (DMP). Non respect de la durée d’intervention associée à une demande de dérogation 7 LGR. Indisponibilité de la source interne voie A consécutiv e au déclenchement de l’unité de polarité LHP 101UP. Niveau Echelle INES Origine 0 Interv ention mal préparée 0 Déf aut matériel 0 Causes techniques 0 Causes organisationnelles Déf aut de surv eillance 0 Cause humaines Causes organisationnelles 0 Cause humaines Causes organisationnelles Insuffisance des contrôles des activ ités Insuffisance des essais Causes organisationnelles Causes techniques 0 0 1 Interv ention mal préparée 0 Causes organisationnelles Interv ention mal préparée Causes humaines Causes organisationnelles 0 0 Causes techniques 1 Causes organisationnelles Insuffisance du contrôle des activ ités Causes techniques Causes organisationnelles Causes humaines Causes organisationnelles 0 0 Observations Mise à jour du 11/01/2007 Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message. TABLEAU RECAPITULATIF DES EVENEMENTS ET INCIDENTS "SURETE" DE L'ANNEE 2006 SURVENUS SUR LE CNPE DE GRAVELINES Incident Date Réacteur(s) Déclaration 16 02/05/2006 02/05/2006 1 17 15/05/2006 17/05/2006 6 18 02/06/2006 06/06/2006 5 19 07/06/2006 09/06/2006 5 20 14/06/2006 19/06/2006 2 21 20/06/2006 21/06/2006 5 22 15/06/2006 19/06/2006 2 23 02/06/2006 02/06/2006 5 24 07/07/2006 10/07/2006 3 et 4 25 09/07/2006 11/07/2006 2 26 14/07/2006 17/07/2006 1 27 15/07/2006 18/07/2006 5 28 29/06/2006 03/07/2006 4 29 24/06/2006 27/07/2006 5 30 26/07/2006 28/07/2006 5 et 6 Niveau Echelle INES Origine Arrêt automatique réacteur déclenché par protection signal pression condenseur > 250 mb. Diminution de la concentration en bore de la boucle 21000 ppm générant l’év énement de groupe 1 RIS 10. Passage en API NSO av ec la liaison RRA-PTR ouv erte Signal d’injection de sécurité par protection delta P 7 bars sur la ligne VVP du GV 2. Epaisseur en dessous des épaisseurs du dossier de réf érence réglementaire sur les tuy auteries ARE. Franchissement de la limite basse de température du domaine d’exploitation RP, tranche en puissance. Fermeture de la v anne 2PTR728VB sur le dispositif de transf ert rendant indisponible le tube transfert non isolable. Ev énement REN 1 groupe 1 généré par la perte du boremètre pendant 27 minutes en API lors de la reprise partielle de l’EP EAS C2. Indisponibilité du diesel LHQ par niv eau bas bâche à f uel relais. Franchissement de la limite basse de température du domaine d’exploitation RP, tranche en puissance. Arrêt Automatique du Réacteur suite arriv ée massive d’algues. Franchissement de la limite basse de pression du domaine AN/RRA pendant 14 mn. Isolement des clapets DVC de la tranche 4 lors de la réalisation de l’EP 4 JDT 018 "contrôle de l’alimentation armoire hors BR et automate maître (JDT 001 AR)". Fuite de 30 l/h sur la ligne 5 RCV 133 TY. 0 Interv ention mal préparée 0 Erreur ponctuelle 1 0 Causes humaines Causes organisationnelles Causes techniques 0 Causes techniques 0 Causes humaines Problème de documentation 0 Causes organisationnelles 0 Interv ention mal préparée Déf aut de compétence 0 Insuffisance du contrôle des activ ités Causes organisationnelles Ecart de sectorisation incendie en tranche 5 et 6 dans les locaux RRI. 0 Libellé 0 0 0 0 0 Observations Condition d’environnement Causes techniques Causes humaines Causes organisationnelles Causes humaines Déf aut matériel Causes techniques Causes organisationnelles Mise à jour du 11/01/2007 Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message. TABLEAU RECAPITULATIF DES EVENEMENTS ET INCIDENTS "SURETE" DE L'ANNEE 2006 SURVENUS SUR LE CNPE DE GRAVELINES Incident Date Réacteur(s) Déclaration 31 01/08/2006 03/08/2006 4 32 24/08/2005 11/08/2006 4 33 26/08/2006 28/08/2006 1 34 29/08/2006 30/08/2006 2 35 26/06/206 13/09/2006 1à6 36 05/09/2006 18/09/2006 1 37 16/09/2006 18/09/2006 2 38 31/08/2006 07/09/2006 1 39 17/09/2006 22/09/2003 3 et 4 40 24/09/2006 28/09/2006 1 41 08/10/2006 10/10/2006 1 42 05/10/2006 10/10/2006 4 43 11/10/2006 13/10/2006 3 44 12/10/2006 16/10/2006 1 Libellé Débit global des f uites primaires supérieur à 2300 l/h en API NSO dû à l’ouverture prématurée de la v anne d’év ent du pressuriseur. Ecarts sur les jeux fonctionnels inter modules des f iltres des puisards RIS-EAS (modif ication PNXX1635B). Sortie du domaine P/T° prov oqué lors du test d’étanchéité des v annes d’arrêt turbine (EP GPV 20). Arrêt automatique réacteur initié par la protection delta T surpuissance et injection de sécurité initiée par la protection très basse température moy enne et haut débit v apeur. Pilotage du GCT atmosphère non conf orme aux STE lors des mesures alpha iso pendant les essais physiques de redémarrage à puissance nulle. Mode opératoire non conf orme à la règle d’essais lors de la réalisation des essais à f roid cuv e ouv erte (EFCO) des pompes RIS BP. Arrêt Automatique Réacteur par la sollicitation de la protection Niveau Très Haut du Générateur de Vapeur n° 1 puissance > 10 %. Baisse du niv eau du réserv oir PTR sous le MIN 1 pendant 7 h 10 Mode opératoire non conf orme à la règle d’essais lors de la réalisation de l’EP RIS I 1.3. Dépassement du délai de réparation de 3 jours de la CNS 1RPN024MA - Ev énement de groupe 1 RPN 2 en AN/GV. Sortie du domaine P et T en RP avec franchissement du palier 10 % Pn lors du couplage. Dépassement du délai de réparation de 3 jours associé à LC4 groupe 2. Arrêt Automatique Réacteur (AAR) par bas niv eau GV1 et déséquilibre eau v apeur suite à perte de la régulation ARE. Dépassement de la limite de 3 % Pn/h de la vitesse moy enne de montée en puissance après un arrêt pour rechargement. Niveau Echelle INES Origine 0 Causes humaines Causes organisationnelles 0 Problème de documentation Causes techniques 0 Erreur ponctuelle Problème de documentation 0 Causes organisationnelles Causes humaines 0 Causes organisationnelles Problème de documentation 0 Causes organisationnelles 0 Causes techniques 0 Causes organisationnelles 0 1 Causes organisationnelles Interv ention mal préparée Causes techniques Insuffisance de maintenance Causes humaines 0 Causes techniques 0 - 1 Déf aut matériel Mauv aise prise en compte du REX 1 Observations Mise à jour du 11/01/2007 Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message. TABLEAU RECAPITULATIF DES EVENEMENTS ET INCIDENTS "SURETE" DE L'ANNEE 2006 SURVENUS SUR LE CNPE DE GRAVELINES Incident Date Réacteur(s) Déclaration 45 15/10/2006 17/10/2006 6 46 11/10/2006 20/10/2006 1 47 31/10/2006 07/11/2006 6 48 31/10/2006 03/11/2006 3 49 23/11/2006 27/11/2006 6 50 24/11/2006 28/11/2006 5 51 24/11/2006 27/11/2006 5 52 04/12/2006 04/12/2006 5 53 13/12/2006 14/12/2006 3 54 03/11/2006 19/12/2006 0 Niveau Echelle INES Origine Baisse du niv eau de la bâche 6 PTR 001 BA sous le MIN 1, générant l’év énement de groupe 1 PTR 1, durant l’EP RIS M. Déf aut de réglage des seuils C2 et AAR en tranche 1 sur RPN 010, 020, 030 et 040 MA av ec une méthode inappropriée. 0 Causes organisationnelles 1 Fermeture du 6DVK073VA pendant l’EP RIS E30, entraînant l’indisponibilité du DVK iode durant 38 minutes en APR, sans respecter la conduite à tenir de l’év énement. Indisponibilité du diesel v oie B (3 LHQ 201 GE) sur niv eau non haut bâche à f uel relais. Déf aut d’organisation ay ant entraîné le non respect d’une prescription permanente relativ e à l’arrêt des pompes 6 RIS 021 et 022PO. Insertion des grappes pour le passage du domaine RP en AN/GV (arrêt à chaud) sans borication préalable à la CB d’arrêt à chaud. Repli de la tranche en AN/GV suite à la découverte d’un câble commandant GCT 132VV endommagé. Franchissement de 0,3°C pendant 50 secondes de la limite basse du domaine d’exploitation RP tranche en RP. Débit de fuites primaires non quantif iées supérieur à 230 l/h suite à un lignage REN incomplet. Indisponibilité de bornes incendie 0 JPU. 1 Causes organisationnelles Problème de documentation Insuffisance du contrôle des activ ités Causes humaines Causes organisationnelles Causes humaines Libellé 0 Causes humaines 1 Causes organisationnelles 1 Erreur ponctuelle Déf aut de compétence 0 Causes humaines Interv ention mal préparée Condition d’environnement Interv ention mal préparée 0 0 0 Observations Causes organisationnelles Causes humaines Causes techniques Causes organisationnelles Mise à jour du 11/01/2007 Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message. TABLEAU RECAPITULATIF DES EVENEMENTS ET INCIDENTS " ENVIRONNEMENT" DE L'ANNEE 2006 SURVENUS SUR LE CNPE DE GRAVELINES Incident Date Réacteur(s) Déclaration 1 22/04/2006 24/04/2006 7 2 07/12/2006 08/12/2006 - Libellé Dépassement du seuil d'alarme réglementaire du BAN. Indisponibilité d’un matériel de surveillance de l’env ironnement (pendant rejet). Niveau Echelle INES Origine 0 Causes techniques - Observations En cours d’instruction Mise à jour du 11/01/2007 Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message. TABLEAU RECAPITULATIF DES EVENEMENTS ET INCIDENTS "RADIOPROTECTION" DE L'ANNEE 2006 SURVENUS SUR LE CNPE DE GRAVELINES Date Niveau Echelle INES Réacteur(s) Libellé Réalisation d’une activ ité en zone orange sans le port du film dosimétrique. Déf aut de signalisation zone orange – Accès local ND 404 (TES) Interv ention en zone orange potentielle, d'un interv enant SPR du service SRM, sans autorisation d'accès Déf aut de signalisation (balisage) de tir radio 1 Détection, hors Zone Contrôlée, par les balises v éhicules prév entiv es du site, d’une contamination particulaire supérieure à 1 MBq (entre 2,8 et 3,8 MBq) à l’intérieur de la citerne d’un engin de nettoy age. Découv erte d’une source radioactiv e de strontium 90 dans un local non prév u à cet effet : local 8 NC 241 (local pompe évaporateur TEU). Déf aut de signalisation zone orange aux trois accès du local R440 (local cuve du réacteur à 8 M) du bâtiment réacteur. Déf auts qualité ayant conduit au non respect des conditions d’interv entions par un interv enant dans un local 7NA313 classé Zone Orange av ec contamination. Incident Déclaration 1 14/03/2006 17/03/2006 3 2 19/04/2006 21/04/2006 7 3 21/04/2006 24/04/2006 5 4 25/04/2006 02/05/2006 5 5 19/05/2006 23/05/2006 0 6 31/05/2006 02/06/2006 8 7 26/05/2006 16/06/2006 5 8 06/07/2006 11/07/2006 5 Origine Observations Insuffisance du contrôle des activ ités 0 0 Causes humaines 0 0 Causes organisationnelles Causes humaines Causes organisationnelles 0 Causes organisationnelles 0 Causes humaines Causes organisationnelles 0 Causes humaines Causes organisationnelles Mise à jour du 11/01/2007 Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). 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Please register to remove this message. COMMUNIQUE "AVIS D’INCIDENT" DE L'INCIDENT DU 23 NOV EMBRE 2006 GRAVELINES (Nord) EDF – Centrale Nucléaire – Réacteur Réacteur 6 Arrêt d’une pom pe de recirculation d’acide borique Le 23 novembre 2006, une pompe de recirculation du circuit d’injection de sécurité du réacteur n°6 de la centrale nucléaire de Gravelines a été arrêtée. L’arrêt de la pompe de recirculation a été demandé de manière volontaire dans le cadre d’un essai périodique. Or, la centrale de Gravelines avait été informée le 23 octobre 2006 que la réalisation de cet essai, exigé jusqu’alors, n’était plus autorisé car contraire aux règles d’exploitation. Ces règles imposent en effet qu’une pompe de recirculation soit toujours en service tant que le réservoir d’acide borique concentré est rempli. Les pompes de recirculation ont pour rôle d’assurer un brassage du réservoir d’acide borique concentré afin d’éviter la cristallisation du bore au fond de ce réservoir. Ce brassage peut être assuré par deux pompes redondantes. En fonctionnement nor mal, une pompe de recirculation est en service, la seconde pompe est à l’arrêt. En cas d’accident, l’injection du réservoir d’acide borique concentré dans le cœur du réacteur permet d’arrêter les réactions nucléaires. La cristallisation du bore peut empêcher le bon déroulement de cette injection. Le risque de cristallisation du bore apparaît 12 heures après l’arrêt de la pompe. L’arrêt de la pompe a duré 16 secondes. Pour des raisons organisationnelles, la suppression de cet essai n’a pas été suffisamment anticipée par la centrale. L’exploitant a classé cet incident au niveau 1 de l’échelle INES. Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message. Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.