Amélioration de l`efficience de la chaîne de production Tunnel Volvo
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Amélioration de l`efficience de la chaîne de production Tunnel Volvo
Année Universitaire : 2015-2016 GI Master Sciences et Techniques en Génie Industriel MEMOIRE DE FIN D’ETUDES Pour l’Obtention du Diplôme de Master Sciences et Techniques Amélioration de l’efficience de la chaîne de production Tunnel Volvo SPA CLUSTER 90V526 Lieu : DELPHI PACKARD KENITRA Référence : /16-MGI Présenté par: LAKLALECH Hind Soutenu Le 18 Juin 2016 devant le jury composé de: - Mr. HAOUACHE Said (encadrant) - Mr. BELMAJDOUB Fouad (examinateur) - Mr. BINE ELOUIDANE Hassan (examinateur) DEDICACE A mon Père, « L’épaule solide, l’œil attentif compréhensif et la personne la plusdigne de mon estime et de mon respect.» A ma mère, « Tu m’a donné la vie, la tendresse et le courage pour réussir. Tout ce que je peux t’offrir ne pourra exprimer l’amour et la reconnaissance que je te porte.» A mes Frères Anass, Oussama. A mes chers amis. REMERCIEMENT Avant tout louange à Dieu Au terme de ce travail, je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements à mes tuteurs de stage, M. HAOUACHE Said et M. EL HADDAD Fayssalpour tour le temps qu’ils m’ont consacré, leurs directives précieuses, et pour la qualité de leur suivi durant toute la période de mon stage. Je tiens aussi à remercier vivement le Manager du département ingénierieà Delphi Packard Kenitra, M. DHIBAT Naoufal qui a accepté de m’accueillir en stage au sein dudépartement. Je voudrai remercier également tout le personnel du Delphi Packard Kenitra pour leurs aides et leurs soutiens notamment Melle BENAOUICHA Fadoua responsable produit au département ingénierie. Mes plus vifs remerciements s’adressent aussi à tout le cadre professoral et administratif de la Faculté des sciences et techniques de Fès. Mes remerciements vont enfin à toute personne qui a contribué de près ou de loin à l’élaboration de ce travail. Liste des abréviations 5M : Matière, Matériel, Méthode, Milieu, Main d’œuvre. ATT : ActualTakt Time. C.E : Contrôle électrique. C.M: ContrôleMolette. DASM: Delphi Automotive System of Morocco. DMAIC: Define, Measure, Analyse, Improve, Control DPK: Delphi Packard Kenitra. DPT: Delphi Packard Tanger. LHD: Left Hand Driver. RHD: Right Hand Driver. PHEV:Plug-in Hybrid Emission Vehicle NHEV: No HybridEmissionVehicle USW: Ultrasonic welding ROB: Ring Out of Board VSM: Value Stream Mapping. LN: LHD NHEV LP: LHD PHEV RN: RHD NHEV RP: RHD PHEV FTQ: First Time Quality DPN: Delphi Part Number CT: Cycle Time TT: Takt Time VA: Valeur ajoutée NVA: Non valeur ajoutée Liste des définitions Carline : Ensemble de familles concernant une voiture définit. Famille : On veut dire par famille, une chaine produisant un type de câble pour une voiture définit (exemple : Câbles de moteur, Câbles de Tunnel, Câbles de porte. Etc.). DPN ou Référence : La référence d’un câble diffère selon les options voulues dans la voiture. Pénétration : Pourcentage des DPN demandés par le client WSD : Le temps qu’il faudra pour qu’un seul opérateur fabrique tout le câble. ATT : C’est le Takt Time multiplié par 90% qui est considéré comme marge de sécurité. TT : Rythme de production exigé par la demande client pour les produits commandés Cellule. Tableau de kit : Petit tableau contenant des fourches, des contre pièces et un Layout sur le quel on fabrique un kit. Cellule : Poste de travail contenant un ou plusieurs tableaux de kit ainsi que la matière première nécessaire pour la fabrication des kits (connecteurs, fils, rubans). Kit: Petites parties du câble qu’on assemble par la suite aux tableaux d’assemblage. Patia: Petite dent à l’intérieur du connecteur qui permet de fixer le terminal du fil dans la cavité. Sertissage: Action de dénuder puis fixer le terminal sur l’extrémité du fil. Brainstorming: Réunion de remue méninge. Body clips: Servent à fixer le câble dans la carrosserie de la voiture. Rack : Etagères contenants la matière première pour les postes d’assemblage Outil de connexion : Dispositif où on place les kits pour que les postes d’assemblage s’en servent pour la fabrication du câble. Liste des figures Figure 1 : Siège de DELPHI aux Etats-Unis .............................................................................. 2 Figure 2 : Organigramme de DPK ............................................................................................. 5 Figure 3 : Emplacement des câbles dans la voiture ................................................................... 8 Figure 4: Câble automobile ........................................................................................................ 8 Figure 5: Flux de production du câblage .................................................................................. 10 Figure 6: Voiture Volvo SPA V526 ......................................................................................... 12 Figure 7 : Diagramme de GANT.............................................................................................. 14 Figure 8: Diagramme de Pareto des différences entre les efficiences et les objectifs.............. 18 Figure 9 : Cartographie du Tunnel SPA V526 ......................................................................... 19 Figure 10 : Câble Tunnel SPA V526 ....................................................................................... 20 Figure 11 : Flux de production dans la chaîne ......................................................................... 21 Figure 12 : Epissures ................................................................................................................ 21 Figure 13 : Opération de soudage ............................................................................................ 21 Figure 14: Connecteur encliqueté ............................................................................................ 22 Figure 15 : Câble enrubanné .................................................................................................... 22 Figure 16 : Photo d’un tableau d’assemblage RHD Nhev ....................................................... 22 Figure 17 : QQOQCP ............................................................................................................... 24 Figure 18 : Diagramme SIPOC ................................................................................................ 26 Figure 19 : Logigramme de valeur ajoutée .............................................................................. 28 Figure 20 : schéma de la disposition de la chaîne .................................................................... 29 Figure 21 : Ordres de production ............................................................................................. 32 Figure 22 : Types de gaspillages VSM .................................................................................... 33 Figure 23 : Secteur des pénétrations ........................................................................................ 35 Figure 24 : Cartographie VSM ................................................................................................. 36 Figure 25 : Taux d’occupation de chaque poste ....................................................................... 38 Figure 26 : Diagramme Spaghetti ............................................................................................ 40 Figure 27 : Diagramme du TMBC ........................................................................................... 43 Figure 28 : Diagramme Pareto des défauts .............................................................................. 45 Figure 29 : Analyse Ishikawa du défaut Inverse ...................................................................... 47 Figure 32 : Analyse Ishikawa du défaut Ouvert/ non fermé .................................................... 48 Figure 30 : Sécurité du connecteur fermée............................................................................... 48 Figure 31 : Sécurité du connecteur ouverte .............................................................................. 48 Figure 33 : Fil désencliqueté .................................................................................................... 49 Figure 34 : Contre pièce mal positionné (inversé) ................................................................... 49 Figure 35 : Analyse Ishikawa du défaut désencliquité ............................................................. 50 Figure 36 : Organisation des postes d’assemblage................................................................... 52 Figure 40 : Organisation des cellules de kit ............................................................................. 53 Figure 37 : schématisation d’un tableau dans une bibliothèque............................................... 53 Figure 38 : bibliothèque des tableaux ...................................................................................... 53 Figure 42 : Nouvelle cartographie de la zone .......................................................................... 54 Figure 40 : support du tableau de kit tombola .......................................................................... 54 Figure 41 : Tableau de kit tombola .......................................................................................... 54 Figure 43 : Ancienne cartographie de la zone .......................................................................... 55 Figure 44 : Taux d’occupation du poste US ............................................................................. 57 Figure 45 : Taux d’occupation du poste packaging ................................................................. 57 Figure 46 : Nouveau VSM ....................................................................................................... 58 Figure 47 : Nouveau diagramme spaghetti ............................................................................. 60 Figure 48 : Diagramme du TMBC ........................................................................................... 62 Figure 49 : Mauvais emplacement des fils ............................................................................... 63 Figure 50 : Nouvelle disposition des postes ............................................................................. 66 Figure 51 : Nouvelle disposition des cellules........................................................................... 67 Figure 52 : Taux d’efficience actuel ........................................................................................ 68 Liste des tableaux Tableau 1:Fiche technique de DPK ............................................................................................ 4 Tableau 2: Missions et objectifs des départements .................................................................... 7 Tableau 3: Description des composants d’un câble ................. Error! Bookmark not defined. Tableau 4: Différence entre l’efficience actuelle et l’efficience cible ..................................... 17 Tableau 5: pourcentages cumulés des différences ................................................................... 18 Tableau 6: les zone A,B et C selon le Ratio de discrimination ................................................ 18 Tableau 7: les Zones A,B et C.................................................................................................. 19 Tableau 8: Variétés de câbles fabriquées dans la chaîne ......................................................... 20 Tableau 9: Postes de travail et produits fabriqués par chaque opérateur ................................. 30 Tableau 10: Disposition des postes pour chaque famille ......................................................... 31 Tableau 11: pénétration de chaque DPN .................................................................................. 35 Tableau 12: Nombre de déplacements par opérateur ............................................................... 41 Tableau 13: Temps de cycle par poste ..................................................................................... 43 Tableau 14: Pourcentage cumulé des défauts .......................................................................... 44 Tableau 15: Fils responsables d’inverses ................................................................................. 46 Tableau 16: Causes des défauts NOK ...................................................................................... 49 Tableau 17: Avantages et Inconvénient de la nouvelle chaîne ................................................ 56 Tableau 18: Nouvelle définition du nombre d’opérateur par poste ......................................... 56 Tableau 19: Temps avant et après balancement ....................................................................... 61 Tableau 20: Temps de cycle des postes ................................................................................... 62 Tableau 21: Impact des actions sur l’efficience ....................................................................... 65 Tableau 22: Suivi des efficiences sur 20 jours ......................................................................... 68 Tableau 23: Bénéfices tirés de l’optimisation d’espace ........................................................... 70 Tableau 24: Bénéfices tirés de l’optimisation des équipements .............................................. 70 Tableau 25: Coûts de la nouvelle chaîne .................................................................................. 71 Sommaire INTRODUCTION GENERALE................................................................................................ 1 CHAPITRE I: PRESENTATION DE LENTREPRISE ET DU CONTEXTE GENERAL DU PROJET I. Présentation générale.......................................................................................................... 2 I.1. DELPHI Maroc............................................................................................................ 3 I.1.1 DASM ...................................................................................................................... 3 I.1.2 DPT .......................................................................................................................... 3 I.1.3 DPK.......................................................................................................................... 3 II.1. Fiche technique de DPK .............................................................................................. 4 II.2. Organigramme de la société ........................................................................................ 4 II.3. Départements et leurs missions ................................................................................... 6 III.1. Les composants du câble automobile ...................................................................... 8 III.2. Etapes de fabrication du câble ............................................................................... 10 IV. Présentation du projet .................................................................................................... 11 IV.1. Problématique générale .......................................................................................... 11 IV.2. Présentation du Carline SPA V526 ....................................................................... 12 IV.3. Travail à effectuer .................................................................................................. 12 IV.4. Les étapes du projet ............................................................................................... 13 IV.5. Planning du projet .................................................................................................. 14 CHAPITRE II: APPLICATION DE LA DEMARCHE DMAIC "ETAPE 1:DEFINIR" I. Introduction ...................................................................................................................... 16 II. Définir la zone de travail .................................................................................................. 16 II.1. Identifier le lieu de travail ......................................................................................... 16 II.2. Cartographie du Tunnel RHD & LHD ...................................................................... 19 II.3. Câbles Produits par la chaîne..................................................................................... 20 II.4. Flux et processus de production dans la chaîne ......................................................... 20 III. Définir le périmètre du projet ........................................................................................ 24 III.1. QQOQCP ............................................................................................................... 24 III.2. SIPOC .................................................................................................................... 25 CHAPITRE III: APPLICATION DE LA DEMARCHE DMAIC "ETAPE 2 et 3:MESURER ET ANALYSER" I. Introduction ...................................................................................................................... 27 II. Analyse de l’état actuel .................................................................................................... 27 II.1. Philosophie à suivre ................................................................................................... 27 II.2. Le Gemba walk .......................................................................................................... 28 II.2.1 Analyse de la méthode de travail ........................................................................... 29 II.2.2 Analyse de la disposition des postes ...................................................................... 31 II.2.3 Analyse du flux de production ............................................................................... 32 II.2.4 Démarche à suivre.................................................................................................. 33 III. Value Stream Mapping.................................................................................................. 33 III.1. DPN à étudier ......................................................................................................... 34 III.2. Application du VSM .............................................................................................. 35 III.3. Analyse des données du VSM ............................................................................... 37 III.3.1 Takt Time ............................................................................................................... 37 III.3.2 Taux de charge des postes...................................................................................... 37 III.3.3 Pourcentage du temps à valeur ajoutée .................................................................. 38 IV. V. Diagramme Spaghetti .................................................................................................... 39 Balancement des postes .................................................................................................... 42 VI. Mesure des défauts ........................................................................................................ 44 VI.1. Inverse des fils ....................................................................................................... 45 VI.2. Ouvert/non fermé ................................................................................................... 47 VI.3. NOK ....................................................................................................................... 48 VI.4. Désencliqueté ......................................................................................................... 49 CHAPITRE IV: APPLICATION DE LA DEMARCHE DMAIC "ETAPE 4: AMELIORER" I. Introduction ...................................................................................................................... 51 II. Solutions proposés............................................................................................................ 51 II.1. Réunion de Brainstorming ......................................................................................... 51 II.2. Réimplantation de la chaîne ...................................................................................... 52 II.2.1 Les postes d’assemblage ........................................................................................ 52 II.2.2 Les cellules............................................................................................................. 53 II.2.3 La zone d’assemblage ............................................................................................ 54 II.3. Analyse de la solution proposée ................................................................................ 55 III. VSM du processus cible ................................................................................................ 56 IV. Nouveau diagramme Spaghetti ..................................................................................... 59 V. Amélioration du balancement .......................................................................................... 61 VI. Proposition des solutions des défauts ............................................................................ 63 VI.1. Inversion des fils .................................................................................................... 63 VI.2. Ouvert/Non fermé .................................................................................................. 63 VI.3. NOK ....................................................................................................................... 64 VI.4. Désencliqueté ......................................................................................................... 64 VII. Prévision de l’impact des solutions sur l’efficience ...................................................... 65 CHAPITRE V: APPLICATION DE LA DEMARCHE DMAIC "ETAPE 5:CONTROLER" I. Introduction ...................................................................................................................... 66 Contrôler l’implémentation de la nouvelle chaîne ........................................................... 66 II. II.1. Les postes .................................................................................................................. 66 II.2. Les cellules ................................................................................................................ 66 III. Contrôle de l’efficience ................................................................................................. 67 III.1. Efficience quotidienne après amélioration ............................................................. 67 III.2. Analyse de l’efficience obtenue ............................................................................. 68 IV. Gains et coûts du nouveau projet .................................................................................. 69 IV.1. Gains ...................................................................................................................... 69 IV.1.1 Gains immédiats..................................................................................................... 69 IV.1.2 Gains à long terme ................................................................................................. 71 IV.2. Coûts ...................................................................................................................... 71 Conclusion générale Bibliographie Annexe INTRODUCTION GENERALE L’industrie automobile connaît récemment un progrès considérable à l’échelle mondiale. Au Maroc, en particulier, plusieurs entreprises de câblage s’y sont installées et ont permis, de ce fait, une meilleure rénovation industrielle. Dans un marché où la concurrence entre ces entités est remarquable, DELPHI cible une amélioration continue du système de ses performances. C’est dans ce cadre concurrentiel que nous avons choisi notre projet de fin d’étude qui s’articule autour de l’efficience d’une chaîne de production intitulé ainsi « Amélioration de l’efficience de la chaîne de production Tunnel Volvo SPA CLUSTER 90 ». Ainsi, dans le sillage de cette problématique, l’approche que nous proposons d’entreprendre pour mener à bien notre travail est la démarche DMAIC. Pour arriver à l’objectif nous avons traité notre sujet en cinq chapitres : Dans le premier chapitre, nous présentons l’entreprise d’accueil et ses différents départements. Dans le deuxième nous illustrons le processus de production dans l’entreprise et nous définissons la problématique à traiter. Les deux chapitresqui suivent seront dédié à définir la zone de travail puis à mesurer et analyser les données collectées pendant notre travail. Le cinquième chapitre contiendra les améliorations proposées pour améliorer la productivité et l’efficience de la chaîne. Finalement, dans le dernier chapitre nous appliquons les améliorations pour contrôler la nouvelle efficience. 1 CHAPITRE I :Présentation de l’entreprise et du contexte général du projet Chapitre1 : Présentation de l’entreprise et du contexte général du projet I. Présentation générale Delphi est un groupe multinational américain leader dans l’industrie automobile, spécialisé dans la conception et la fabrication d’équipements pour l’automobile et dont la clientèle s’étend de plus en plus vers des secteurs de haute technologie, comme les télécommunications, le matériel médical, l’informatique et ses périphériques. Son siège se situe dans la ville de Troy (Michigan) aux Etats-Unis (figure1). Figure 1 : Siège de DELPHI aux Etats-Unis L’origine de Delphi remonte à la création de la New Departure Bell Company à Bristol. La société fut créée en 1888 pour fabriquer le premier carillon de porte d'entrée. En 1897, l'entreprise commença à contribuer à l'histoire des transports en donnant le jour au premier frein de bicyclette à rétropédalage. C'était là le coup d'envoi de toute une série de “premières” qui allaient émailler l'histoire de Delphi. Aujourd'hui, Delphi est l'équipementier automobile dont la gamme de composants et de systèmes est la plus diversifiée. Il est également le fournisseur le plus inventif sur le plan technique. Chaque jour, plus d'une invention sont créées par les ingénieurs Delphi, et c’est un nouveau produit ou un nouveau procédé qui est créé chaque semaine. Le groupe possède 171 unités de fabrication à travers le monde dont 49 aux Etats-Unis et Canada, 61 à l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, 47 au Mexique et l’Amérique du Sud et 14 à l’Asie Pacifique. Et ceci dans 41 pays différents. Le groupe multinational DELPHI 2 Chapitre1 : Présentation de l’entreprise et du contexte général du projet emploie plus de 205.700 personnes à travers le monde dont la majorité se concentre au Mexique et l’Amérique du Sud. Parmi eux on trouve environ 16.000 ingénieurs. Delphi compte plus de 120 fournisseurs de matière première à travers le monde. Et il est le fournisseur de plus de 30 marques de voitures. I.1. DELPHI Maroc Le groupe DELPHI dispose de trois sites de production au Maroc : Delphi Automotive Système Maroc (DASM), Delphi Packard Tanger (DPT) Delphi Packard Kenitra (DPK) où nous avons effectué notre stage. I.1.1 DASM Implantée à Tanger depuis 1999, DELPHI Automotive System Maroc est une filiale du groupe DELPHI Packard ElectricsSystems. Cette dernière est le leader mondial des systèmes de distribution des signaux électriques pour véhicules. DASM est certifiée ISO 9001, ISO 14001 & ISO TS 16949. Parmi ses principaux clients, on peut citer de grands constructeurs automobiles tels que FIAT, RENAULT-NISSAN, OPEL et PEUGEOT-CITROEN (PSA). I.1.2 DPT Delphi Packard Tanger est implantée au Maroc en 2008, emploie actuellement environ 4300 personnes, Delphi a oxygéné un environnement socio-économique en difficulté, dont l’impact dépasse la région du nord. Delphi Packard Tanger a été certifiée aux normes internationales ISO TS 16949 :2009 et ISO 14001 :2006. I.1.3 DPK Delphi Packard Kenitra, filiale de la division du Delphi Packard Electric Systems, au sein de laquelle j’ai effectuémon stage fin d’étude ; a démarré au mois de Juillet 2013 à Kenitra. La présence de Delphi à Kenitra, est expliquée par deux raisons économiques. La première raison est relative aux coûts de production qui y sont compétitifs (main d’œuvre, bon marché et moins onéreuse), et la seconde est liée aux coûts logistiques qui y sont minimaux. 3 Chapitre1 : Présentation de l’entreprise et du contexte général du projet II. Description de l’organisme d’accueil II.1. Fiche technique de DPK Le tableau ci-dessous présente la fiche signalétique de l’entreprise d’accueil (Tableau1) Raison sociale Delphi Packard Kenitra. Date de démarrage Juillet 2013 Forme juridique Société Anonyme (SA) Effectif Plus de 3232 employés Capital social 50 000 000 DH Secteur d’activité Industrie automobile Activité Fabrication de faisceaux électriques pour les voitures Atlantic Free Zone, Route Nationale 4, Adresse Commune AmeurSaflia, Kenitra. Tableau 1:Fiche technique de DPK II.2. Organigramme de la société DPK est constitué de onze départements, comme illustré par l’organigramme ci-dessous, dont sept départements principaux qu’on développera leurs missions et objectifs par la suite (figure 2). 4 Chapitre1 : Présentation de l’entreprise et du contexte général du projet Directeur General Département où j’ai effectué mon stage Assistance de direction Département Production Département achats Département Logistique Département Financier Département Qualité Département Coupe Département IT Ressources humaines Figure 2 : Organigramme de DPK 5 Département Process Ingénierie Industrielle Département maintenance Chapitre1 : Présentation de l’entreprise et du contexte général du projet II.3. Départements et leurs missions Delphi Packard Kenitra contient sept départements, avec différentes missions propres à leur spécialité. Chaque département contient sa structure indépendante des autres ainsi que des fonctions spécifiques (Tableau 2). Département Missions et objectifs - Le contrôle des opérateurs - La gestion de la production Département de -Le suivi de la productivité production - Le contact avec les clients - La gestion des stocks dans les magasins Département Product Control and Logistique (matières premières et produits finis) (PC& L) - La planification de la production -L’organisation du transport - La maintenance des machines - La maintenance préventive contre les pannes - La gestion des magasins des pièces de Département de maintenance rechange - La Préparation de la matière première -Dénudée les fils Département de coupe - Le sertissage des fils et préparation 6 Chapitre1 : Présentation de l’entreprise et du contexte général du projet - Le contrôle de qualité de la matière première. - La validation des plans (fiabilité) Département de la - Le contrôle de qualité des produits finis Qualité - Le contact avec le service-center - L’analyse des plans industriels Département -La détermination des modes opératoires Ingénierie - Le démarrage des nouveaux projets - Le suivi des projets -Le recrutement et la formation des personnels. Département des - La gestion des employés, des salaires, des RessourcesHumaines congés. - Le contrôle des agents de sécurité. Tableau 2: Missions et objectifs des départements III.Le câblage automobile Delphi Packard Kenitra produit les faisceaux électriques pour voitures. Ces faisceaux sont composés d’un ensemble de composants ordonnés de façon logique : fils électriques, terminaux, connecteurs, passe-fils, rubans, tubes isolants, etc. Les faisceaux électriques sont les premiers composants qui se fixent sur la carrosserie et dont le rôle est d’alimenter électriquement tous les composants et les options de la voiture. Par exemple : Actionner le moteur, les essuie-glaces, allumer les fards. Les types de câblage produits par DPK (figure 3) : Câblage principale (Main) Câblage moteur (Engine) Câblage sol (Body) Câblage porte (Door) Câblage toit (Roof) Câblage tableau de bord (Instrumental Panel), etc. 7 Chapitre1 : Présentation de l’entreprise et du contexte général du projet Roof Door Engine Body Main Body Figure 3 : Emplacement des câbles dans la voiture III.1. Les composants du câble automobile Un câble automobile représenté dans la (figure 4) est constitué des composants représenté dans le (tableau 3). Figure 4:Câble automobile 8 Chapitre1 : Présentation de l’entreprise et du contexte général du projet Composant Fil Description Image Conduire le courant électrique conducteur Assurer la connectivité entre deux câbles l’un Terminal comme source d’énergie et l’autre comme consommateur d’énergie La partie où on insère les terminaux elle permet d’établir un circuit électrique débranchable et un accouplement mécanique séparable et aussi Connecteur d’isoler électriquement les parties conductrices Rubans Rubans d’isolement attachent les fils et assure leurs protection Tube assure l’isolation et la protection des fils Tube contre la chaleur 9 Chapitre1 : Présentation de l’entreprise et du contexte général du projet Protège le câble et ses composants contre les Fusible surcharges du courant Permettent de fixer le câble dans la carrosserie Clips automobile Tableau 3: Composants d’un câble automobile III.2. Etapes de fabrication du câble Le flux de production est résumé dans la figure ci-dessous (figure 5). Figure 5: Flux de production du câblage La matière première venant du fournisseur passe par le laboratoire du contrôle de qualité pour subir un contrôle de réception avant d’être stockée dans le magasin de matière première. Le stock de matière première est géré par un système pull qui prépare un stock des 24 h prochaine de production. Le stock quotidien passe à la zone de préparation (la coupe) qui est gérée par le système Kanban. A ce niveau les fils sont préparés pour passer à la zone d’assemblage où les faisceaux électriques sont assemblés et bandés. Ensuite ces câblespassent 10 Chapitre1 : Présentation de l’entreprise et du contexte général du projet au contrôle électrique où on vérifie la continuité électrique entre les différentes extrémités du circuit et la présence des éléments secondaires (sécurité des connecteurs, passe-fil, réglette…). De là, les faisceaux subissent un dernier contrôle qui est celui de contention au cours duquel les différentes côtes sont vérifiées avant l’étiquetage, emballage et envoie au client. Zone de coupe et de préparation : c’est le fournisseur de matière première pour les chaînes d’assemblage. Il leurs fournit les fils en quantité et qualité demandées et au moment opportun. La zone de coupe est équipée par des machines automatiques qui servent à couper des fils selon les longueurs exigées, les dénuder puis les sertir. Les fils de grosse section ou qui nécessitent un traitement particulier sont acheminés vers la zone de préparation où ils sont coupé et préparé avec des machines semi-automatiques. La zone d’assemblage: c’est la zone où les fils sertis venant de la coupe sont assemblés. L’assemblage se fait soit sur des tableaux fixes pour les câbles de petites dimensions soit sur des tableaux roulants ; avec un temps cycle bien définit ;dans les chaînes de montage pour les câbles longs. Et ceci suivant des schémas (lay-out) fourni par l’ingénierie de process. Le nombre de postes est déterminé par l’Ingénierie Industrielle, plus le câble est chargé plus le nombre de postes est grand. Ces postes sontentourés par des cellules qu’on appelleles cellulesde kitting dont le rôle est de préparer des parties de câble, ce sont des tableaux fixes où on réalise les épissures, les isolations, et l’encliquetage.Les kits sont ensuite passés aux derniers postes d’assemblage où on effectue la séparation, l’enrubannage et où on met les brides.Ensuite le câble passe par un control électrique et un control contention avant d’être emballé et expédié au client. IV. Présentation du projet IV.1. Problématique générale La réussite industrielle est généralement assimilée à une victoire sur un adversaire. Il ne s'agit plus alors de produire les biens qui font défaut, mais d'empêcher les autres de produire ces mêmes biens. Or notre monde reste un monde de rareté : il n'y a pas trop de richesses. Comment peut-on utiliser les ressources de la façon la plus efficiente afin d’améliorer les performances industrielles? Notons tout de suite le choix du mot efficience, l'efficience porte sur le moyen terme, un moyen terme où les moyens et les buts sont appelés à évoluer 11 Chapitre1 : Présentation de l’entreprise et du contexte général du projet C’est dans ce cadre que s’inscrit ce projet de fin d’études qui porte sur « L’Amélioration de l’efficience dans la zone d’assemblage VOLVO SPA CLUSTER V526». Nous tenons à citer que le choix du projet VOLVO SPA CLUSTER V526 nous a été proposé par l’équipe d’ingénieurs au sein de l’entreprise vu que le taux d’efficience n’atteint pas l’objectif fixé dans la plupart de ses familles IV.2. Présentation du Carline SPA V526 Figure 6: Voiture Volvo SPA V526 Le projet Volvo Cars SPA V526 a vu le jour à DPK en Fevrier 2015, le client volvo demande à fabriquerune grande variété de câbles pour ses voitures (figure 6). L’emplacement des différentes familles de Volvo SPA V526 dans DPK est schématisé dans (Annexe 4). IV.3. Travail à effectuer Avant d’entamer notre étude nous devrions d’abord répondre aux questions suivantes : - Qu’est ce que l’efficience ? - Quel sont les facteurs qui impactent l’efficience ? Dans sa plus simple expression, l’efficience indique à quel point une organisation utilise bien ses ressources pour produire des biens et des services. Au niveau de l’industrie automobile, l’efficience se calcule souvent de la manière suivante : 𝑯𝒆𝒖𝒓𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒊𝒕𝒆𝒔 EFFICIENCE = 12 𝑯𝒆𝒖𝒓𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒚é𝒆𝒔 Chapitre1 : Présentation de l’entreprise et du contexte général du projet Or,l’efficience est l’indicateur sur lequel se base Delphi afin de mesurer le taux de rendement de sa production. Elle se mesure sous la forme d'un rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées. Efficience/shift Outputs ∗ temps pour réaliser un câble =nombre d′opérateurs ∗ Temps de travail GCSD∗ OUT PUT = 460 ∗ FULL TIME GCSD: Ou WSD est le temps qu’il faudra pour produire un seul câble par un seul opérateur. OUT PUT: Nombre de câbles exigé par shift. 460: Temps de travail par shift en minute (480 min - 20 min de pause). FULL TIME: Nombre d’opérateurs par shift. Pour résumer, améliorer l’efficience revient à essayer d’augmenter les OUT PUT ou diminuer le FULL TIME vu que le temps GCSD et le temps de travail par shift est constant. EFFICIENCY OUT PUT FULL TIME IV.4. Les étapes du projet Pour notre étude, nous allons utiliser la démarche DMAICqui peut être décrite comme étant un processus structuré utilisée dans le cadre des projets Lean - Six Sigma pour améliorer la performance opérationnelle des processus. Une démarche DMAIC se décompose en 5 étapes principales qui impliquent les pérationnels impliqués dans le processus étudié : Définir : est la première étape de la méthode. Elle permet de définir le périmètre du projet, les attendus, les ressources et délais nécessaires. Mesurer : Cette étape consiste à collecter les données permettant de mesurer objectivement la performance du processus Analyser :elle permet d'identifier les causes potentielles de dysfonctionnement du processus et les sources d'améliorations. 13 Chapitre1 : Présentation de l’entreprise et du contexte général du projet Innover : ou améliorercette étape consiste à définir les processus cibles et à identifier les plans d'amélioration de la performance. Contrôler : L'étape de contrôle consiste à définir les indicateurs permettant de mesurer la performance du processus cible et donc la pertinence des plans d'amélioration mis en œuvre. IV.5. Planning du projet La répartition des activités dans le temps est faite à l’aide du diagramme de Gantt, outil indispensable pour définir le plan projet. En effet, ce diagramme fournit une description détaillée des dates pour chaque tâche et pour chaque phase du projet.Les différents travaux effectués, lors de ce projet, sont déroulés selon le planning suivant : Figure 7 : Diagramme de GANT 14 CHAPITRE II : APPLICATION DE LA DEMARCHE DMAIC« Etape1 : Définir » Chapitre 2 : Application de la démarche DMAIC « Étape 1 : Définir » I. Introduction Ce chapitre sera dédié à la première étape de la démarche DMAIC : Définir. Où nous allons d’abord définir la famille sur laquelle nous allons faire notre étude en utilisant la méthode ABC, puis à l’aide des outils QQOQCP, SIPOC nous allons essayer de définir le périmètre du projet, les résultats attendus et les moyens nécessaires pour identifier tous les éléments pertinents associés au processus. II. Définir la zone de travail II.1. Identifier le lieu de travail Dans le chapitre précédent, nous avons identifié le Carline sur lequel nous allons effectuer notre travail qui est Volvo SPA CLUSTER 90 V526, nous devrions définir alors laquelle de ses familles sera concerné par cette étude. Pour se faire, nous devrions identifier les familles les plus critiques sur lesquelles nous devrions agir. Nous avons alors collecté le taux d’efficience des différentes familles du Carline, ainsi que l’objectif de l’efficience à atteindre fixé pour ces dernières. Le tableau ci-dessous présente l’écart entre l’efficience actuelle de chaque famille et l’objectif de l’efficience fixé par Delphi. Objectif Efficience Famille d’efficience actuelle Différence CupHolder Volvo SPA 104,0% 90,0% 101,3% 2,7 91,2% _ 99,3% 0,7 Front Doors Volvo SPA 100,0% 99,3% 93,8% 5,5 Main Battery 96,0% 95,4% 0,6 Front Bumper Front Doors panel 16 Chapitre 2 : Application de la démarche DMAIC « Étape 1 : Définir » RearBumper Volvo SPA 90,0% 99,2% _ Reardoor panel 100,0% 92,7% 7,3 RearDoors Volvo SPA 96,0% 90,8% 5,2 Roof Volvo SPA 90,0% 87,8% 2,2 TailgateLeft 98,0% 86,1% 11,9 Tailgate Right 90,0% 104,8% _ Tunnel RHD & LHD 100 % 83,7% 16,3 Underbodyleft 86,0% 91,2% _ Underbody Right 90,4% 89,5% 0,9 Valve Adapter 108,0% 99,9% 8,1 I.P 79,3% 85,4% _ WEM 89,0% 106,8% _ Tableau 4: Différence entre l’efficience actuelle et l’efficience cible Ensuite, nous avons utilisé la méthode ABC qui est une méthode de classification selon l’ordre d’importance, afin de déterminer les familles qui ont le plus d’écart entre l’état récent et l’objectif fixé. Famille Différence % % cumulé Tunnel RHD & LHD 16,3 26,54% 26,54% TailgateLeft 11,9 19,38% 45,92% Valve Adapter 8,1 13,19% 59,11% Reardoor panel Front Doors Volvo SPA 7,3 11,89% 71,00% 5,5 8,96% 79,96% 5,2 8,47% 88,43% RearDoors Volvo SPA 17 Chapitre 2 : Application de la démarche DMAIC « Étape 1 : Définir » CupHolder Volvo SPA 2,7 4,40% 92,83% Roof Volvo SPA 2,2 3,58% 96,41% Underbody Right 0,9 1,47% 97,88% 0,7 1,14% 99,02% 0,6 0,98% 100,00% Front Doors panel Main Battery Tableau 5: pourcentages cumulés des différences L’histogramme obtenu d’après le tableau de pourcentages cumulés est le suivant (figure 8). 18 16 A B 120.00% C 100.00% 14 12 80.00% 10 60.00% 8 6 40.00% 4 20.00% 2 0 Difference % cumulé 0.00% Figure 8: Diagramme de Pareto des différences entre les efficiences et les objectifs Nous avons calculé le ratio de discrimination,afin de déterminer les 3 zones A,B et C 11−7 RD= RD 11 = 0,63 A B C 1>RD>0,9 10% 10% 80% 0,91>RD>0,85 10% 20% 70% 0,85>RD>0,78 20% 25% 55% 0,75>RD>0,60 20% 30% 50% RD<0,60 le critère n'est pas pertinent Tableau 6: les zone A,B et C selon le Ratio de discrimination 18 Chapitre 2 : Application de la démarche DMAIC « Étape 1 : Définir » A partir du tableau ci-dessus (tableau6), nous avons pu déterminer les trois zones A, B et C (tableau7). A 2,2 B 3,3 C 5,5 Tableau 7: les Zones A,B et C Nous avons obtenu un résultat de 2,2 pour la classe A qui est considéré comme la classe prioritaire, ce qui veut dire que les 2 premières familles Tunnel RHD&LHD et Tailgate Left sont les plus critiques. Nous tenons à signaler que la durée de notre stage ne nous permet pas de travailler sur les deux familles, c’est pour cette raison qu’on s’intéressera uniquement à la famille la plus pénalisante qui est Tunnel RHD&LHD. II.2. Cartographie du Tunnel RHD & LHD Définissons ensuite, la cartographie de la zone d’assemblage de la famille sur laquelle portera notre étude (figure 10). 5,95 m 15,7 m Figure 9 : Cartographie du Tunnel SPA V526 Zone du Kitting Zone d’emballage Zone d’assemblage Zone de control Zone de soudage Ultrasonique 19 Chapitre 2 : Application de la démarche DMAIC « Étape 1 : Définir » II.3. Câbles Produits par la chaîne La chaine d’assemblage du Tunnel produit 4 variétés de câbles pour la voiture V526, comme le montre le tableau ci-dessous. LHD V526 515A NHEV PHEV Câble Tunnel pour voitures non Câble Tunnel pour voitures hybrides avec tableau de bord à gauche hybrides avec tableau de bord à gauche RHD Câble Tunnel pour voitures non Câble Tunnel pour voitures hybrides avec tableau de bord à droite hybrides avec tableau de bord à droite Tableau 8: Variétés de câbles fabriquées dans la chaîne Nous illustrons ci-dessous le câble produit par la chaîne (figure 11). Figure 10 : Câble Tunnel SPA V526 II.4. Flux et processus de production dans la chaîne Dans cette partie nous allons détailler le flux de production du câble Tunnel SPA V526. 20 Chapitre 2 : Application de la démarche DMAIC « Étape 1 : Définir » Chaque câble passe par 4 étapes avant d’être emballés, chaque étape apporte une valeur ajoutée au câble jusqu’à ce qu’il soit prêt à être expédié au client. Le flux est schématisé dans la figure ci-dessous. USW Kitting Epissures Assembly 3 kits Control Packing 1 câble Figure 11 : Flux de production dans la chaîne - Zone soudage USW : Zone dans laquelle se fait l’union de deux ou plusieurs conducteurs pour assurer la continuité électrique entre ces fils. L’opérateur de la cellule US doit fournir 3 épissures aux cellules kitting afin de les assembler aux kits Figure 12 : Epissures Figure 13 : Opération de soudage - Zone de kitting: Contient des cellules dont le rôle est de préparer les parties du câble (les kits) qui seront par la suite assemblées. Pour chaque câble, 3 kits différents (Kit 1, Kit 2 et Kit 3) sont fabriqué par les cellules. Les opérations réalisées par ces postes fixes sont: L’encliquetage L’enrubannage (bandage) 21 Chapitre 2 : Application de la démarche DMAIC « Étape 1 : Définir » Figure 14: Connecteur encliqueté - Figure 15 : Câble enrubanné Zone d’assemblage: C’est la zone d’assemblages des kits elle contient 6 tableaux stationnaires, 3 tableaux LHD NHEV, 1 tableau LHD PHEV, 1 tableau RHD NHEV et 1 tableau RHD PHEV. Figure 16 : Photo d’un tableau d’assemblage RHD Nhev Zone de control :Contient Un poste contrôle molette (C.M) : pour la vérification des brides et des sécurités. Ce poste est placé au niveau dechaque tableau de la chaîne. Deux postes ROB ou contrôle électrique: ils sont constitués d’un banc d’essai pour le contrôle électrique du câblage. Un poste ROBLHD et un autre RHD. Un poste contrôle contention (C.C): où l’on vérifie les critères de qualité du câblage (dimensions, manque d’accessoires, les sécurités de quelques connecteurs, etc.). 22 Chapitre 2 : Application de la démarche DMAIC « Étape 1 : Définir » Zone d’embalage: Contient deux postes d’emballage du produit fini un poste pour les câbles RHD et un autre pour les câbles LHD, les câbles sont mis dans des cartons avant d’être expédié au magasin produit fini. 23 Chapitre 2 : Application de la démarche DMAIC « Étape 1 : Définir » III.Définir le périmètre du projet III.1. QQOQCP Le QQOQCP est une méthode qui permet d’avoir des informations élémentaires sur toutes les dimensions du problème. A travers l’observation du déroulement du processus de production dans la chaîne, nous avons répondu aux questions du QQOQCP afin d'obtenir une convergence de compréhension de tout le périmètre du problème avant de pouvoir proposer des améliorations. Q Q QUOI O QUI Q C OU QUAND P COMMENT POURQUOI Quand apparait le Comment mesurer le Pourquoirésoudre le problème ? problème ? problème ? -Lors du calcul de - Identification des -Réduire les temps l’efficience causes racines du d’arrêts de la chaîne. problème -Augmenter la Dans les rapports d’efficience - Classification des production journalière. -Utilisation non problèmes en utilisant -Améliorer l’efficience efficiente de ressources. l’outil Pareto. du processus. Gaspillage. - Faire une étude Diminuer les retouches. Qu’elle activité détaillée sur les -Augmenter la concernée par le problèmes majeurs qui disponibilité des problème ? ont un impact direct sur équipements. -Zone d’assemblage du la perte d’efficience. C’est quoi le problème ? -L’efficience n’atteint pas l’objectif fixé. Qu’elles sont les conséquences ? Qui est concerné par Où apparait le ce problème ? problème ? -Département -Dans la zone ingénierie. d’assemblage -Département production. projet VOLVO SPA V526 Tunnel 24 Figure 17 :QQOQCP Chapitre 2 : Application de la démarche DMAIC « Étape 1 : Définir » III.2. SIPOC Un diagramme SIPOC est un outil de visualisation qui permet d’identifier tous les éléments pertinents associés à un processus (Process) : son périmètre (frontières, début et fin), les sorties (Outputs) les entrées (Inputs), les fournisseurs (Suppliers) et les clients (Customers). Fournisseurs (S) : La personne fournissant les entrées nécessaires au processus. Entrées (I) : les ressources ou données requises pour l'exécution du processus. Processus (P) : Un ensemble d'activités nécessitant un ou plusieurs types d'entrées et créant des sorties qui ont de la valeur ajoutée pour le client. Sorties (O) : Un service ou produit résultant du processus. Client (C) : Le destinataire du produit du processus (c'est-à-dire de la sortie). 25 Chapitre 2 : Application de la démarche DMAIC « Étape 1 : Définir » Supplier Matière première -Doit être clair. Boites d’emballage -Le type et nombre exacte de boites. Maintenance des équipements Ingénierie industrielle Coupe et préparation -interventions rapides et efficace. -Disponibilité des pièces de rechange -Opérateurs bien formés Opérateurs Work instruction et Aides visuelles fils coupés, dénudés et sertis Out put -Alimenter à temps. Planning production Maintenance Centre de formation Processus -SOS instruction de travail -Balancement entre postes -Quantité exacte -fils de bonne qualité -livraison à temps -bonne organisation Figure 18 : Diagramme SIPOC 26 Customer Magasin produits finis PC& L Input Produire la quantité de câbles demandée avec la qualité exigée et bon au moment CHAPITRE III: APPLICATION DE LA DEMARCHE DMAIC « Etapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » I. Introduction Après avoir bien défini le cadre du projet, notre deuxième tâche serait d’évaluer les performances du processus en collectant les informations et les mesures objectives qui le caractérisent, ces données se rapportent à l’état actuel pour déterminer le plan d’action adéquat. Nous allons d’abord évaluer l’état actuel de la chaîne de production pour pouvoir effectuer les mesures nécessaires. II. Analyse de l’état actuel Nous allons adopter pour notre étude les principes du Lean dont le principal objectif est « le développement de produits meilleurs, de manière efficiente ». Avant de pouvoir entamer ce chapitre nous devrions d’abord définir la philosophie qu’on va suivre pour traiter le problème existant. II.1. Philosophie à suivre Dans la philosophie Lean, améliorer l’efficience d’un processus, revient à ce qu’il contienne seulement des opérations qui apportent de la valeur ajoutée aux produits/services finis, des opérations pour lesquelles le client final est prêt à payer. Ce sont surtout les transformations de la matière première en produits finis et les actions qui impactent directement l’aspect visuel et le contenu du produit. Pour un processus de production, Toutes les activités de contrôle, d’organisation, de maintenance, de réglage, de logistique, de communication sont considérées, dans la philosophie Lean, comme des sources de gaspillages, des activités qui ne changent pas la valeur du produit fini, mais qui finalement, augmentent son prix. C’est dans cette optique, que nous nous sommes rendus à la zone d’assemblage pour effectuer un Gemba Walks afin de détecter les sources de gaspillage et lesactions à Non-Valeur ajoutée pour pouvoir faire par la suite les améliorations nécessaires en suivant le logigramme ci-dessous. 27 Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » Cette activité apporte-t-elle de la valeur ajoutée au produit ?? Oui Non Il est possible de supprimer cette activité ? Non Oui Il est possible d’optimiser cette activité ? Non Supprimer l’activité Oui Garder l’activité dans l’état actuelle Optimiser l’activité Figure 19 : Logigramme de valeur ajoutée II.2. Le Gemba walk Un Gemba walk ou tour d’usine consiste à aller sur le terrain, faire des observations instantanées et mieux comprendre le processus afin d’analyser la situation actuelle. A travers cet outil nous pouvons affronter les vrais problèmes de la chaîne qui nous pousserons à déterminer une projection future sur le terrain. Nous nous sommes donc rendus à la zone d’assemblage pour détecter les sources de gaspillages, les éléments qui causent un retard lors du processus de production, et les opérations qui n’ont pas de valeur ajoutée au produit final. Le flux dans la chaîne d’assemblage Tunnel est relativement compliqué vu la diversité de la production, après des jours d’observation du déroulement du processus de production et en posant de nombreuses questions aux opérateurs nous avons détecté plusieurs problèmes. 28 Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » Pour se faire, nous avons d’abord cartographié la chaine d’assemblage afin de nous aider dans notre analyse. L’image ci-dessous représente la zone d’assemblage Tunnel et les différentes dispositions de ses postes, nous avons représenté les postes des 4 sous familles par des couleurs différentes pour une meilleure compréhension et pour mieux diagnostiquer les points faibles de chacune d’elles. LHD P-HEV R Rack de matière première LHD N-HEV Ki RHD N-HEV Tableau RHD P-HEV Tableau de kit numéro i Tableau d’assemblage Figure 20 : schéma de la disposition de la chaîne II.2.1 Analyse de la méthode de travail Nous avons déjà expliqué dans le chapitre précédent le processus de production de chaque câble, nous devons ensuiteéclaircir la méthode de travail des opérateurs dans la chaîne vu que quatre variétés de câbles sont fabriquées dans la même chaîne, par les mêmes opérateurs mais pas dans les mêmes postes de travail. C’est ce qu’on a essayé d’expliquer dans le tableau ci-dessous. 29 Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » Opérateurs Postes de travail Produit fabriqué Epissures LN Opérateur 1 USW Epissures LP EpissuresRN Epissures RP Opérateur 2 Opérateur 3 Opérateur 4 Opérateur 5,6,7,8 Opérateur 9 Opérateur 10 Tableau de kit 1 LN Kit 1 LN Tableau de kit 1 LP Kit 1 LP Tableau de kit 1 RN Kit 1 RN Tableau de kit 1 RP Kit 1 RP Tableau de kit 2 LN Kit 2 LN Tableau de kit 2 LP Kit 2 LP Tableau de kit 2 RN Kit 2RN Tableau de kit 2 RP Kit 2 RP Tableau de kit 3 LN Kit 3 LN Tableau de kit 3 LP Kit 3 LP Tableau de kit 3 RN Kit 3RN Tableau de kit 3 RP Kit 3 RP Tableau d’assemblage 1 Câble fini LP Tableau d’assemblage 2 Câble fini LN Tableau d’assemblage 3 Câble fini LN Tableau d’assemblage 4 Câble fini LN Tableau d’assemblage 5 Câble fini RN Tableau d’assemblage 6 Câble fini RP ROB LHD Control électrique des câbles LHD ROB RHD Control électrique des câbles RHD Pack LHD Emballage des câbles LHD Pack RHD Emballage des câbles LHD Tableau 9: Postes de travail et produits fabriqués par chaque opérateur Afin de mieux comprendre la méthode de travail des opérateurs, nous allons prendre en exemple l’opérateur 1, si l’ordre de fabrication concerne les 4 familles alors ce dernier effectue son travail dans le tableau de kit 1 dans la cellule 1 pour produire le Kit 1 LHD PHEV, puis se dirige vers le tableau de Kit 1 de la cellule 3 30 Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » pour produire trois1 Kit 1 LHD NHEV, ensuite il effectue le même travail dans les tableaux de kit 1 des cellule 4 et 6, pour enfin retourner à la cellule 1. Après analyse de la méthode de travail des opérateurs dans la zone d’assemblage, nous avons détecté quelques points faibles : Beaucoup de déplacements chez les opérateurs pour accomplir leurs tâches respectives. Les déplacements qui ne rapportent aucune valeur ajoutéeau produit fini impactent l’efficience. Beaucoup de diversité dans le travail de chaque opérateur peut créer des confusions et donc des défauts dans le produit fini. Le nombre d’opérateurs dans la chaîne est de 9,4, ce dernier dépasse le nombre exigé par les ingénieurs ME qui est de 8,4 seulement2, ce qui impacte l’efficience directement. II.2.2 Analyse de la disposition des postes A partir de la cartographie dessinée(figure 19) nous allons dresser un tableau d’inventaire de postes pour pouvoir analyser la disposition des postes. Cellules Tableaux Nombre de Nombre de cellules Kits produits tableaux Câbles produits LHD NHEV 2 3 3 3 LHD PHEV 1 3 1 1 RHD NHEV 2 3 1 1 RHD PHEV 1 3 1 1 Tableau 10: Disposition des postes pour chaque famille Dans le tableau ci-dessus, nous pouvons remarquer que LHD NHEV prend le plus d’espace dans la zone d’assemblage, avec 2 cellules de kitting et 3 tableaux d’assemblage, ceci est dû aux volumes de production exigés par le client, en effet 83% des volumes demandés sont des câbles LHD NHEV. 1 2 Trois kits car on a trois tableaux LHD NHEV L’opérateur du US est compté 0,4 car il travaille pour deux chaînes 31 Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » Après analyse de la répartition des postes de chaque famille dans la zone d’assemblage, nous avons détecté quelques points faibles : Postes éloignés les uns des autres Mauvaise ergonomie des postes Trois tableaux de kit serrés dans une seule cellule ce qui handicape les mouvements des opérateurs comme pour le cas des cellules PHEV. Grande diversité dans une seule zone. Beaucoup d’espace occupé. Avec cette disposition de postes le flux n’est pas clair, il est très difficile de diagnostiquer les causes des retards de production Espace non utilisé entre cellules. II.2.3 Analyse du flux de production Nous tenons à mentionner que les 4 variétés de câbles ne sont pas forcément produits à la fois, chaque shift est amené à produire selon un planning émis par le département logistique des câbles LN(ordres constants)+ d’autres variétés selon les ordres de production (figure 22). Or d’après nos observations, dans la plupart du temps les opérateurs d’un même shift étaient amenés à produire des câbles LN, LP et RN au même temps. LHD PHEV LHD NHEV LHD NHEV LHD NHEV RHD NHEV RHD PHEV Ordres constants Ordres changeables Figure 21 : Ordres de production 32 Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » Après analyse du flux de production dans la zone d’assemblage, nous avons détecté quelques points faibles : Encours entre postes Travail mal organisé Quand les 4 familles sont programmées, le nombre de câbles produits n’atteint pas l’exigence. II.2.4 Démarche à suivre Le Gemba Walks qu’on a effectué nous a orientés vers les pistes à suivre et les critères à mesurer pour la suite de notre projet. Nous allons d’abord, tracer un VSM et un diagramme Spaghetti pour mesurer et analyser les gaspillages présents dans la chaîne. Ensuite, un balancement entre postes sera nécessaire pour diminuer les attentes et les encours. Puis nous allons mesurer les défauts de qualité qui sont fréquents dans la zone d’assemblage. III.Value Stream Mapping La VSM est reconnue comme la meilleure méthode Lean, orientée vers l’identification et l’élimination des gaspillages et des actions inutiles. C’est un outil regroupant toutes les actions (à valeur ajoutée et à non-valeur ajoutée) qui amènent un produit d’un état initial à un état final. Cet outil s’attache à travailler sur un ensemble et non sur une partie dans le but d’avoir une vision simple et claire sur le processus. Figure 22 : Types de gaspillages VSM 33 Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » L’outil VSM doit être appliqué sur une seule référence pour qu’il soit le plus précis possible c’est pour cette raison qu’on choisira le DPN le plus demandée par le client pour faire cette étude III.1. DPN à étudier Comme on l’a déjà cité dans la phase Définir quatre familles se trouvent dans la zone d’assemblage Tunnel SPA, et chacune de ces familles contient un nombre de DPN (Delphi Part Number). Nous allons choisir le DPN le plus fabriqué dans la chaine.Pour savoir quel DPN nous devons étudier, nous nous somme référé au Time Matrix qui est un document du ME dans lequel apparait les Différents DPN et leurs pénétrations. Famille DPN pénétrations Tunnel V526 31384372 1% Tunnel V526 31412461 12% Tunnel V526 31412462 4% Tunnel V526 31412463 2% Tunnel V526 31412464 32% Tunnel V526 31412465 11% Tunnel V526 31412466 6% Tunnel V526 31412467 16% Tunnel V526 31412468 2% Tunnel V526 31412469 6% Tunnel V526 31412470 1% Tunnel V526 31412471 2% Tunnel V515H 31412472 1% Tunnel V515H 31412473 3% LHD Nhev RHD Nhev LHD Phev 34 Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » Tunnel V515H 31412474 1% RHD Phev Tableau 11: pénétration de chaque DPN Pénétrations des DPN 1% 3% 1% 2% 2% 1% 31412461 12% 6% 4% 2% 31412462 31412463 31412464 16% 31412465 31412466 32% 6% 31412467 31412468 11% 31412469 Figure 23 : Secteur des pénétrations Nous constatons d’après le secteur que la référence la plus utilisée en V526 est 31412464 avec un pourcentage de 32%, c’est la référence qui sera traité dans le VSM. III.2. Application du VSM Avant de pouvoir dessiner une cartographie VSM nousavons d’abord récolté un certain nombre d’informations nécessaires : Temps de cycle (CT) à travers le chronométrage des opérations. Quantité de matières en stock. Temps passé en stock. Les icones utilisées dans la VSM sont expliquées dans l’annexe.(Annexe 2) 35 Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » Figure 24 : Cartographie VSM 36 Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » III.3. Analyse des données du VSM Mise au point: Cette étude documentaire a été menée afin de pouvoir cerner les indicateurs suivants : Le temps de traitement. Délai d’exécution. Ratio de VA. III.3.1 Takt Time La première donnée à traiter dans une analyse VSM est le Takt Time qui est le rythme de production exigé par la demande client pour les produits commandés. Takt Time = TT = Temps de production/semaine Nombre de câbles demandé/semaine Dans notre cas, le client exige une production de 2058 câbles en moyenne par semaine (données logistique). Donc notre Takt Time est calculé comme suit : TT = 5,75×2×460 2058 = 2,57 min 5.75 étant le nombre de jours ouvrables par semaine. 460 min étant le temps ouvrable par shift. 2 shifts travaillant par jour Remarque:En ce qui concerne le poste d’Ultra Sonique, l’opérateur est compté comme étant 0,4 ce qui nous ramène à calculer son Takt Time. TTUS= 0,4× TT = 1,02 min III.3.2 Taux de charge des postes La deuxième démarche d’analyse de notre VSM va s’intéresser au taux de charge de chaque poste, chaque opérateur est chargé de réaliser un certain nombre d’opérations suivant un ordre bien défini dans le standard, ce qui nous a permis de calculer le taux d’occupation des postes de travail. Nous pourrions définir le taux de charge des postes comme étant le pourcentage du temps effectivement utilisé par un poste detravail pour la production, il se calcule comme suit. 37 Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » Taux d’occupation = (Temps de cycle / Takt time) La (figure 26) ci-dessous représente le taux d’occupation par poste. 120% 100% 80% 110% 88% 91% 88% 81% 78% 85% 84% 74% 60% 40% 28% 20% 0% Taux d'occupation Figure 25 : Taux d’occupation de chaque poste L’observation des résultats obtenus permet de mettre le point sur certaines anomalies. En effet, La charge de travail n’est pas équilibrée, notamment pour le poste d’ultra sonique et celui d’emballage, pour assurer le respect des standards, et mettre en évidence les anomalies, il est indispensable d’effectuer un balancement entre postes. III.3.3 Pourcentage du temps à valeur ajoutée Un élément qui surprend lorsqu’on regarde la carte VSM est le temps de traitement qui est un temps à valeur ajoutée (19,03 min) comparé au temps d’exécutionqui est un temps à non valeur ajoutée (214,7 min). Le rapport entre le temps de traitement et le temps total (tempsVA+temps NVA) est égal à0.08, ce qui veut dire que seulement 8 % du temps passé par les produits dans la zone d’assemblage est du temps de valeur ajoutée. La carte VSM explique clairement ce que sont les 92 % restant : du temps de stockage, c'est-à-dire du temps d’attente. 38 Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » Remarque : La cartographie VSM ne permet pas de voir les déplacements effectués par les opérateurs entre postes, toute fois s’aider par un diagramme Spaghetti s’avère nécessaire. IV. Diagramme Spaghetti Le Diagramme spaghetti est un outil qui sert à donner une vision claire du flux physique des pièces ou des individus. Il tire son nom de sa ressemblance avec un plat de spaghettis car lors de son premier tracé, en général, les flux s’entremêlent. Cette visualisation sert à identifier les flux redondants, les croisements récurrents et à mesurer le trajet parcouru par chaque produit ou personne. Pour tracer ce diagramme nous avons d’abord dessiné les différents postes de la zone d’assemblage grâce au logiciel Edraw max 8, puis nous avons tracé les flux de déplacements de chaque opérateur. Nous tenons à rappeler que les problèmes de walking se présentent quand les opérateurs se déplacententre les postes des différentes familles. D’après les rapports de production, le cas le plus fréquent est de fabriquer au même temps et par le même shift les 3 types de câbles LHD Phev, LHD Nhev et RHD Nhev. C’est le cas qu’on va adopter pour le diagramme. 39 Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » Ki R/LHD N/Phev Tableau de kit numéro i Rack de matières premières Tableau d’assemblage des câbles Outil de connexion numéro i Figure 26 : Diagramme Spaghetti 40 Opérateur ROB Pack Poste de test électrique Poste d’emballage Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » Après avoir schématisé les flux de déplacement, la deuxième étape est de mesurer la distance parcourue et le temps gaspillé en sachant que (1 pas= 70cm= 0,5 seconde). Pour se faire, nous avons calculé le nombre de pas de chaque opérateur. C’est ce que montre le tableau ci-dessous. Nombre de pas/ shift Temps de déplacement/shift (min) Distance (Km) 1162 9,68 0,81 1338 11,15 0,94 1021 8,50 0,71 673 5,60 0,47 1620 13,50 1,13 1092 9,10 0,76 1338 11,15 0,94 1338 11,15 0,94 77 0,64 0,05 Tableau de kit 1 Tableaux de Kit 2 Tableaux de Kit 3 Cellule Ultra Sonique Poste assemblage 1 Poste assemblage 2 Poste assemblage 3 Poste assemblage 4 Test électrique (ROB) Packaging 634 TOTAL 10287 5,28 0,44 85,77 Tableau 12: Nombre de déplacements par opérateur 41 7,20 Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » Le temps passé en déplacement des opérateurs est très élevé, il s’avère donc que le déplacement des opérateurs est un facteur très important qui influence l’efficience de la chaine. En effet comme le montre le tableau ci-dessus un total de 1,4 h de NVA/ shift équivalent à 2,8 h/ jour. Pour connaitre le nombre de câbles perdus on divise le temps de déplacement par le GCSD qui est de 22,24 min. Nombre de câbles = 85,77 22,24 = 3,85 Prêt de4 câbles/ shiftsont perdus, en sachant que 2 shifts travaillent/jour, 5,75 jours par semaine le nombre de câbles perdus/ semaine est presque de 46 câbles/Semaine. V. Balancement des postes Pour avoir une bonne séquence de travail et une meilleure fluidité, il faut que tous les opérateurs achèvent leurs tâches relativement au même temps pour éviter les attentes, les retards et les stocks intermédiaires. Le balancement est l’organisation et la distribution des tâches entre les opérateurs. L’équilibrage des postes ou le balancement doit respecter 3 règles principales : Le temps prévu pour chaque tâche ne doit pas dépasser l’ATT. Le balancement ne doit pas modifier les tâches mais les déplacer. Le balancement ne doit pas changer la structure despostes. Avant de pouvoir effectuer le balancement nous devons d’abord mesurer et analyser l’état actuel. Pour se faire, nous avons eu besoin du chronométrage de chaque poste pour toutes les références et la description détaillée des tâches de chaque opérateur. Pour effectuer ce travail, nous nous sommes référés aux documents suivants. - TMBC (Team Member Balance Chart)ou bien le diagramme d’équilibrage pour les membres d’équipe de travail, permet de représenter la moyenne pondérée de temps élémentaire et du temps cycle de la production pour chaque opérateur. - TMS qui prend en considération la pénétration des références de produit dans le but d’assurer l’équilibrage des postes de la chaîne et par conséquent éviter 42 Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » les surcharges et les attentes qui causent des arrêts de la production qui bloquent l’amélioration de l’efficience. WI (Work instruction)document qui définit pour chaque poste les tâches élémentaires qui doivent être effectués selon un ordre définit et en spécifianttoutes les informations concernant les couleurs de fils à encliqueter, les connecteurs à utiliser, les types de rubans associés etc. Le tableau et le diagramme ci-dessous sont tirés du TMBC. Workstation Element Time Cycle Time Walking Waiting (TKT) TT ATT C1 174'' 184'' 10'' 0'' 190'' 181'' C2 184'' 194'' 10'' 0'' 190'' 181'' C3 148'' 158'' 10'' 23'' 190'' 181'' P1 148'' 157'' 9'' 24'' 190'' 181'' P2 144'' 154'' 10'' 27'' 190'' 181'' P3 186'' 195'' 9'' 0'' 190'' 181'' P4 196'' 206'' 10'' 0'' 190'' 181'' ROB 160'' 163'' 3'' 18'' 190'' 181'' PACK 73'' 77'' 4'' 104'' 190'' 181'' Tableau 13: Temps de cycle par poste Manpower Utilization Waiting (TKT) 400'' 350'' Walking 300'' Seconds - 250'' 200'' Element Time 150'' 100'' 50'' TT 0'' C1 C2 C3 P1 P2 P3 P4 ROB PACK ATT Workstation Figure 27 : Diagramme du TMBC Nous remarquons qu’il y’a un déséquilibrage entre quelques postes de la chaîne d’assemblage, notamment pour la cellule 2, le poste 3 et 4 qui dépassent l’ATT et pour le poste de packaging qui a un temps mort très élevé. 43 Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » VI. Mesure des défauts On ne peut parler d’efficience sans parler des défauts de qualité qui retardent la production à cause du temps gaspillé dans la réparation des câbles. Les responsables de qualité prélèvent chaque jour les défauts qui apparaissent au niveau de la chaîne, ce qui est une source de retard de production et de diminution de l’efficience. Nous avons alors contacté le service qualité afin de nous fournir l’historique des défauts durant 6 mois (de Novembre 2016 à Avril 2016). Nous avons ensuite regroupé ces défauts sous forme de tableau, ce dernier représente les défauts et leurs fréquences classées par ordre décroissant afin de tracer le diagramme de Pareto pour identifier les anomalies les plus fréquentes. DEFAUT Nombre de fois % % cumulé Inversion 111 37,50% 37,50% Ouvert / Non fermé 40 13,51% 51,01% NOK 39 13,18% 64,19% Désencliqueté 31 10,47% 74,66% Manque/excès 30 10,14% 84,80% Sertissage NOK 20 6,76% 91,55% Fil endommagé 6 2,03% 93,58% Cassé 5 1,69% 95,27% Déformé 4 1,35% 96,62% PATIA cassé 4 1,35% 97,97% Connecteur endommagé 3 1,01% 98,99% Fil désencliquité 2 0,68% 99,66% Excès/manque Tempête 1 0,34% 100,00% Tableau 14: Pourcentage cumulé des défauts 44 Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » 120 120.00% 100 100.00% 80 80.00% 60 60.00% 40 40.00% 20 20.00% 0 0.00% Nombre de fois % cumulé Figure 28 : Diagramme Pareto des défauts Nous pouvons maintenant nous focaliser sur les éléments principaux de chaque défaut cité pour les mesurer en détail. En effet les défauts : inversion, Ouvert/Non fermé, NOK, désencliqueté représentent 80% des défauts rencontrés par la chaine. Nous avons demandé l’aide de l’ingénieur qualité de la famille Tunnel V526 pour éclaircir d’abord ces défauts avant de pouvoir analyser les causes probables de ces derniers à l’aide du diagramme Ishikawa. VI.1. Inverse des fils C’est le défaut le plus fréquent d’après le diagramme de Pareto, ça veut dire qu’un fil ou plus n’est pas encliqueté dans la cavité du connecteur qui lui est définit. Nous nous sommes rendu sur la chaine d’assemblage afin d’identifier les fils similaires de mêmes sections et mêmes couleurs qui sont la plus grande source de confusion et d’inverses. Nous avons regroupé dans le tableau ci-dessous les fils qui sont sources d’inverses. 45 Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » Connecteur Voies Couleur de fils Poste de travail 2 Gris 7 Gris/Mauve 4 Gris/Jaune 7 Marron/Jaune Cellule 3 Cellule 3 8 Marron/Gris 2 Jaune Cellule 3 16 Jaune/ Orange 19 Mauve/Blanc Poste 1 1 Mauve/vert Tableau 15: Fils responsables d’inverses 46 Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » Certes les fils similaires encliquetés par le même opérateur sont la cause principale de ce défautmais il y’a d’autres facteurs qui peuvent aussi être responsables, c’est pour cette raison qu’on a appliqué la méthode des 5M à travers un diagramme d’Ishikawa qui sert à décortiquer un problème en cherchant les causes responsables de ce dernier à travers les 5M (Méthode, Machine, Main d’œuvre, Matière et Milieu)3pour une meilleure analyse du défaut. Main d’œuvre Méthode Mode opératoire pas respecté Absentéisme Fatigue Mauvaise ergonomie Operateur non qualifié Inverse qualifié Couleurs et sections identiques de fils Postes mal organisés Diversité de Postes Contre pièce inversé « blind Plugging » Connecteurs avec plusieurs voies Matière Milieu Figure 29 : Analyse Ishikawa du défaut Inverse VI.2. Ouvert/non fermé Ouvert ou non fermé concerne la sécurité du connecteur qui doit être fermé pour protéger et isoler ce dernier (figure 26). Ce type de défaut représente 13,5% des défauts rencontrés dans la chaine avec un pourcentage cumulé de 51,01%, en effet le poste du test électrique ROB détecte ce défaut dans nombreux câbles, nous avons fait une analyse 5M afin de connaitre les causes probables de ce défaut. Nous n’avons pas utilisé le 5 ème M qui est machine car on ne dispose pas de machines dans notre chaîne 3 47 Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » Figure 31 : Sécurité du connecteur ouverte Figure 30 : Sécurité du connecteur fermée Main d’œuvre Méthode Ne se réfère pas à l’aide visuel Oubli Fatigue ROB ne détecte pas cette anomalie Nouvel opérateur Ouvert/ non fermé qualifié Non respect des 5S Sécurité cassée Sécurités de petites dimensions Mauvaise ergonomie Milieu Matière Figure 32 : Analyse Ishikawa du défaut Ouvert/ non fermé VI.3. NOK NOK ou NON OK est un terme qui veut dire que les composants utilisés dans le câble sont non conforme aux exigences du service qualité, ceci peut être du à de nombreux défauts, nous avons contacté le service qualité afin de connaître les défauts NOK les plus présents, puis nous les avons classé dans le tableau ci-dessous (Tableau 16). 48 Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » Défauts Causes probables Antenne cassé Fil endommagé Fil tendu/ Fil long Antenne mal manipulé par l’opérateur. Défaut de control à la réception de matière première. Mauvaise disposition des fils dans les racks. Bords saillants (Sharp edges) Terminal du fil pointu. Fichier Data non respecté Informations mal communiquées entre les départements coupe et ingénierie. Voie déformé Sertissage NOK Défaut d’adresse d’alimentation Matière non conforme du connecteur. Mauvaise manipulation par les opérateurs. Paramètres NOK de machine de coupe. Outil de sertissage usé. Défaut d’auto- control de l’opérateur de coupe. Tableau 16: Causes des défauts NOK VI.4. Désencliqueté Le 4ème défaut retrouvé par le diagramme de Pareto est désencliqueté qui veut dire que le terminal du fil n’est pas bien fixé dans la cavité du connecteur (figure 29), la détection de ce défaut se fait lors du passage dans le banc électrique. Nous avons tracé un diagramme d’Ishikawa afin de détecter les causes probables de ce défaut. Figure 33 : Fil désencliqueté Figure 34 : Contre pièce mal positionné (inversé) 49 Chapitre3 : Application de la démarche DMAIC « Étapes 2 et 3 : Mesurer et Analyser » Main d’œuvre Méthode Contre pièce mal positionnée Absence de l’autocontrôle à l’aide visuel Mauvaise Operateur non qualifié ergonomie qualifié Postes mal organisés Diversité de Désencliqueté Fil court Patia cassé Fil mal serti Postes Milieu Ne se réfère pas Matière Figure 35 : Analyse Ishikawa du défaut désencliquité 50 CHAPITRE IV:APPLICATION DE LA DEMARCHE DMAIC« Etape 4: Améliorer » Chapitre 4 : Application de la démarche DMAIC « Étape 4 : Améliorer » I. Introduction « Mieux qu'hier, moins bien que demain. » (Diction Japonaise) C’est dans cette vision, celle de l’amélioration continue que ce chapitre sera dirigé, en effet, après avoir mesuré et analysé les différents paramètres qui influencent le plus l’efficience, nous allons essayer dans ce chapitre de proposer des solutions appropriés à ces derniers. En vue de trouver des solutions d’amélioration pour la zone d’assemblage Tunnel RHD&LHD, nous avons fait un Brainstorming avec un groupe constitué de : • Contre maître et chef de shift de la zone d’assemblage. • Ingénieur qualité de produit. • Ingénieur méthode. • Responsable maintenance. • Technicien Fiabilité. II. Solutions proposés II.1. Réunion de Brainstorming Nous avons fait une réunion, dans laquelle il y avait des propositions pour diminuer les gaspillages existants, implicitement les déplacements des opérateurs et les retards de production qui empêchent l’évolution de l’efficience. Nous nous sommes mis d’accord qu’une Mauvaise implantation est considérée généralement parmi les causes principales del’inefficacité, l’inefficience industrielle et des niveaux élevés de stock intermédiaires. L’objectif est de réimplanter les ressources de production de la ligne en veillant à respecter les objectifs suivants : Diminuer les déplacements des opérateurs. Diminuer les encours et les stocks intermédiaires. Simplifier et organiser le flux. Faciliter le suivie de la production. Optimiser les ressources utilisées. Améliorer la productivité. 51 Chapitre 4 : Application de la démarche DMAIC « Étape 4 : Améliorer » Optimiser l’espace utilisé. II.2. Réimplantation de la chaîne Pour remédier aux nombreux problèmes cités dans les étapes mesurer et analyser, l’équipe a opté pour l’implémentation d’une chaîne mobile avec moteur à vitesse réglable, au lieu d’une chaine fixe ce qui éliminera un grand nombre de gaspillage et limitera le nombre de déplacements chez beaucoup d’opérateurs.Nous allons expliquer la disposition de la chaîne cible dans le texte qui suit. II.2.1 Les postes d’assemblage La nouvelle chaîne proposée aura 5 tableaux tournants seulement au lieu de 6 qui étaient avant dans la zone d’assemblage, car comme on l’a déjà expliqué dans la plupart des cas les ordres de fabrications concernent seulement 3 familles donc 5 tableaux (dont 3 tableaux LN qui est un ordre constant) seulement sont utilisés. L’idée c’est que ces tableaux soient déplaçables pour qu’on puisse à chaque fois mettre les tableaux des câbles exigés par les ordres de fabrication. Avec cette disposition, les opérateurs n’auront plus à se déplacer d’un tableau à un autre pour effectuer leurs tâches, mais au contraire ce sont les tableaux qui se déplacent vers les opérateurs comme le montre la figure ci-dessous. Figure 36 : Organisation des postes d’assemblage Le sixième tableau qui n’est pas programmé et qui ne sera pas utilisé, sera positionné dans un endroit appelé Bibliothèque des tableaux. 52 Chapitre 4 : Application de la démarche DMAIC « Étape 4 : Améliorer » II.2.2 II.2.3 II.2.4 Figure 37 : schématisation d’un tableau dans une bibliothèque Figure 38 : bibliothèque des tableaux II.2.2 Les cellules En ce qui concerne les cellules, nous allons implémenter des cellules tombola, ce sont des cellules qui contiennent des tableaux de kit qu’on peut tourner selon la famille de câbles qui doit être fabriquée, pour que l’opérateur n’ait pas besoin de se déplacer afin de fabriquer un kit d’une autre référence il n’a qu’a tourné son tableau de kit. Figure 39 : Organisation des cellules de kit Nous tenons à rapeler que lors du Gemba Walk qu’on avait effectué, nous avons détecté beaucoup de points faibles dans la disposition des cellules (Trois opérateurs dans une seule cellule, beaucoup de déplacements, travail mal organisé, Trop d’espace occupé…). Cette nouvelle réorganisation a désormais de nombreux avantages : Un opérateur travaillant par cellule. Plus de déplacements entre cellules. Trois cellules sont suffisantes au lieu de six. 53 Chapitre 4 : Application de la démarche DMAIC « Étape 4 : Améliorer » La cellule USW est proche de la cellule fabriquant le kit2. Pour que notre idée soit plus claire, nous avons simulé le tableau de kit dans l’outil CATIA V5 (figure 36) Figure 41 : Tableau de kit tombola Figure 40 : support du tableau de kit tombola II.2.3 La zone d’assemblage Le schéma final de la zone d’assemblage après changement est le suivant (figure 42). Figure 42 : Nouvelle cartographie de la zone Afin de comparer cet état avec l’ancienne disposition nous avons dessiné le Layout de lachaîne avant amélioration. 54 Chapitre 4 : Application de la démarche DMAIC « Étape 4 : Améliorer » Figure 43 : Ancienne cartographie de la zone II.3. Analyse de la solution proposée Toute solution a des avantages et des inconvénients c’est pour cette raison que nous avons dressé dans le tableau ci-dessous les avantages et inconvénients de la nouvelle disposition des postes, afin d’analyser les différents côtés de la solution qu’on a proposé. Aspect Espace Temps Avantages Inconvénients - Espace optimisé - Réduction du temps de cycle - Temps d’adaptation des -Réduction du temps de déplacement opérateurs (Ramp up curve) - Moins de temps en stock - Tempspour l’aménagement de la nouvelle chaine Argent - Volume plus grand de câbles - Investissement - Besoin de moins d’équipements nouvelle chaine. pour une - Travail plus organisé Méthode -Pas plus qu’un opérateur travaillant dans une cellule. -Facilité de diagnostique des problèmes de balancement Production - Meilleure gestion des opérateurs - Difficulté de gestion de a vitesse - Facilité de calcul d’exigence de la chaine, vu la diversité entre tableaux. 55 Chapitre 4 : Application de la démarche DMAIC « Étape 4 : Améliorer » - Flux plus organisé - Moins d’encours entre les postes de Flux travail. -Moins de walking pour les splices Tableau 17: Avantages et Inconvénient de la nouvelle chaîne Les avantages qui seront tirés de la nouvelle disposition sont plus nombreux et plus importants que ses inconvénients. Nous allons maintenant tracer le nouveau VSM et le diagramme spaghetti de la nouvelle chaîne. III.VSM du processus cible Afin de mettre en gras les améliorations prévues au niveau de la zone d’assemblage, nous avons élaboré un nouveau VSM. Les changements que nous avons apportés à la nouvelle cartographie se présentent comme suit: Au niveau de la structure: Nous avons schématisé l’implantation des nouveaux postes de la chaîne. Au niveau du flux de matière: Il y’aura moins d’encours au niveau des stocks entre la zone Kitting et la zone de poste d’assemblage. Au niveau des opérateurs :Dans l’analyse du taux d’occupation dans VSM de l’état initial, l’opérateur du USW était surchargé et celui du packaging était le moins chargé, nous avons alors changé la définition du nombre d’opérateurs pour chacun des deux postes (tableau 18). Poste Ancienne définition Nouvelle définition USW 0,4 0,5 Packaging 1 0,5 Tableau 18: Nouvelle définition du nombre d’opérateur par poste De ce fait, le nombre d’opérateurs sera de 9 au lieu de 9,4. 56 Chapitre 4 : Application de la démarche DMAIC « Étape 4 : Améliorer » Le nouveau taux d’occupation des deux postes est le suivant : Taux d'occupation USW AVANT 110% Taux d'occupation USW APRES 79% 0% 50% 100% 150% Figure 44 : Taux d’occupation du poste US Taux d'occupation packaging AVANT 28% Taux d'occupation packaging APRES 70% 0% 20% 40% 60% 80% Figure 45 : Taux d’occupation du poste packaging 57 Chapitre 4 : Application de la démarche DMAIC « Étape 4 : Améliorer » Figure 46 : Nouveau VSM 58 Chapitre 4 : Application de la démarche DMAIC « Étape 4 : Améliorer » IV. Nouveau diagramme Spaghetti Nous avons dessiné le diagramme spaghetti de la nouvelle chaine afin de visualiser les nouveaux déplacements des opérateurs, afin de percevoir les améliorations prévues au niveau des gaspillages dus aux déplacements des opérateurs sans valeur ajoutée. La figure ci-dessous nous montre clairement que les flux des opérateurs seraient beaucoup moins nombreux et clairement plus ordonnés qu’avant, car touts leurs déplacements seraient soit pour s’alimenter des body clips des racks comme pour le cas des opérateurs des postes d’assemblage 3 et 4 ou pour déposer le produit assemblé comme pour le cas des cellules de kit et de l’ultra sonique. 59 Chapitre 4 : Application de la démarche DMAIC « Étape 4 : Améliorer » Tableau de kit numéro i Opérateur Rack de matières premières Ki R/LHD N/Phev Tableau d’assemblage des câbles ROB Poste de test électrique Outil de connexion numéro i Pack Figure 47 : Nouveau diagramme spaghetti 60 Poste d’emballage Chapitre 4 : Application de la démarche DMAIC « Étape 4 : Améliorer » V. Amélioration du balancement Comme on l’a déjà spécifié dans le chapitre précédent, chacune de la cellule C2, le poste 3 et le poste 4 ont une durée de cycle time supérieur à l’ATT ce qui nécessite un équilibrage entre postes. En effet, nous allons devoir répartir les tâches entre les postes de travail le long de la chaîne de production de sorte à ce qu’aucun CT ne dépasse l’ATT. De ce fait, nous avons proposé un nouveau mode opératoire contenant les nouvelles instructions de travail qui ont permis d’équilibrer les temps entre les opérateurs. Dans le nouveau mode opératoire, nous avons pris deux tâches de la cellule2 qui sont : Enrubannage entre N05, N04 et l’encliquetage de 2 fils au connecteur 17/44, qu’on a ajouté aux tâches de la cellule 3 et poste 2 qui sont moins chargés. Nous avons pris aussi deux tâches du porte 3 : enrubannage continu entre N14, N12 et enrubannage continu entre N12 et N10 et qu’on a ajouté aux tâches du poste 2 qui avait un temps important en Waiting. Pour le poste 2 qui avait un Cycle time de 154 secondes (154 secondes << ATT =181 secondes) nous lui avons ajouté 2 tâches du poste 4 qui sont : Prendre Clip et assembler RTN 11 et prendre clip et assembler RTN 15. Les postes de travail qui ont subi un changement dans leurs tâches sont placés dans le tableau ci-dessous avec leurs temps respectifs avant et après balancement. Temps avant balancement Temps après balancement Cellule 2 194’’ 162’’ Cellule 3 158’’ 163’’ Poste 1 157’’ 163’’ Poste 2 154’’ 176’’ Poste 3 195’’ 177’’ Poste 4 206’’ 176’’ Tableau 19: Temps avant et après balancement Le tableau et graphe du TMBC obtenus après balancement des temps et rectification des nouveaux temps de dépl acementssont placés ci-dessous. 61 Chapitre 4 : Application de la démarche DMAIC « Étape 4 : Améliorer » Workstation Element Time Cycle Time Walking Waiting (TKT) TT ATT C1 174'' 176'' 2'' 5'' 190'' 181'' C2 159'' 162'' 3'' 19'' 190'' 181'' C3 160'' 163'' 3'' 18'' 190'' 181'' P1 161'' 163'' 2'' 18'' 190'' 181'' P2 176'' 176'' 0'' 5'' 190'' 181'' P3 176'' 177'' 1'' 4'' 190'' 181'' P4 173'' 176'' 3'' 5'' 190'' 181'' ROB 160'' 161'' 1'' 20'' 190'' 181'' PACK 73'' 77'' 4'' 104'' 190'' 181'' Tableau 20: Temps de cycle des postes Manpower Utilization 400'' 350'' Seconds 300'' 250'' 200'' 150'' 100'' 50'' 0'' C1 C2 C3 P1 P2 P3 P4 ROB PACK US Workstation Figure 48 : Diagramme du TMBC Remarque : Nous rapelons que pour le poste du Packaging, , nous avons proposé qu’il soit considéré comme 0,5 c'est-à-dire qu’il soit responsable du packaging au même temps au tunnel SPA et dans une autre famille. 62 Chapitre 4 : Application de la démarche DMAIC « Étape 4 : Améliorer » VI. Proposition des solutions des défauts Nous avons effectué une réunion avec l’ingénieur qualité et le contre maître de la chaine d’assemblage du Tunnel afin de trouver des solutions appropriées aux problèmes analysés auparavant. Nous avons essayé de proposer des solutions pour chacun des quatre défauts qualité. VI.1. Inversion des fils Comme on l’a déjà mentionné, l’inversion des fils est le problème le plus présent dans la chaîne d’assemblage. Les solutions proposées sont les suivantes : Ajouter des aides visuelles afin de bien identifier les connecteurs où y avaient des inversions. (Annexe 2) Changer les couleurs secondaires des fils semblables ou bien de marquer les fils semblables par des couleurs diversifiées. Trier et organiser les emplacements des fils selon la position des connecteurs. Balancement de l’encliquetage entre postes. Effectuer un suivi avec les opérateurs. Identifier les mauvais emplacements des fils (figure 23) et les réorganiser. Figure 49 : Mauvais emplacement des fils VI.2. Ouvert/Non fermé Les solutions proposées pour le deuxième défaut qualité ouvert/Non fermé qui signifie que la sécurité du connecteur est ouverte sont les suivant: Placer des aides visuelles pour les connecteurs qui posent le plus de problème. Contrôle à la réception de la matière première. Communiquer des changements pour les connecteurs les plus critiques. 63 Chapitre 4 : Application de la démarche DMAIC « Étape 4 : Améliorer » Implémenter des contre pièces au ROB pour détecter les connecteurs aux sécurités ouvertes. VI.3. NOK Les solutions proposées pour les défauts qualité NOK Réajusterles contre pièces mal positionnés. Lisser les côtés pointus susceptibles d’endommager les fils. Vérifier les longueurs des fils dans avant l’ordre de coupe. Assurer une bonne communication entre le département de coupe et d’ingénierie. Organiser des formations aux opérateurs sur la manipulation des connecteurs et antennes sensibles. Contrôle à la réception de matière première. VI.4. Désencliqueté Les solutions proposées pour les défauts qualité désencliqueté: Auto control par les opérateurs. Test d’encliquetage échantillonné à la réception des connecteurs. Aides visuelles (Pousser/ Cliquer/ Tirer). (Annexe 2) Ajouter aux tâches du contrôle de contention. 64 Chapitre 4 : Application de la démarche DMAIC « Étape 4 : Améliorer » VII. Prévision de l’impact des solutions sur l’efficience Pour finir la phase « améliorer »,l’équipe du projet a évolué l’impact des actions proposées sur l’efficience de la chaîne. Les données obtenues sont regroupés dans le tableau ci-dessous. Efficience Impact sur l’efficience Prévue mobile +7% 90% Cellules Tombola + 5% 95% Balancement entre postes + 2% 97% d’opérateurs +2% 99% Réduction des défauts de +2% 101% Actions Implémentation d’une chaîne Diminution du nombre qualité Tableau 21: Impact des actions sur l’efficience 65 CHAPITRE V : APPLICATION DE LA DEMARCHE DMAIC « Etape5 : Contrôler » Chapitre 5 : Application de la démarche DMAIC « Étape 5 : Contrôler » I. Introduction La mise en œuvre de notre plan d’action a été suivie par la dernière étape de notre projet qui représente la 5 ème phase de la démarche DMAIC: « Contrôler ». La présente phase consiste d’une part, à contrôler les améliorations effectuées et d’autre part à contrôler l’efficience après les améliorations effectuées. II. Contrôler l’implémentation de la nouvelle chaîne Dans la zone du V526 Tunnel une chaine tournante a été implémentée après près d’une semaine de travaux. En effet, nous nous sommes rendus sur le terrain afin d’assister à l’implémentation de la chaîne et de contrôler les paramètres mesurés précédemment et qui influençaient l’efficience. II.1. Les postes Les postes d’assemblage ont été montés dans une chaine tournante comme prévue, la figure ci-dessous est une photo de cette nouvelle disposition Figure 50 : Nouvelle disposition des postes II.2. Les cellules Pour les nouvelles cellules comme on l’a proposé dans l’étape améliorer, elles contiennent des tableaux de kit tombola au-dessus desquels est disposée la matière première d’une manière organisée. 66 Chapitre 5 : Application de la démarche DMAIC « Étape 5 : Contrôler » Cellule tombola Figure 51 : Nouvelle disposition des cellules III.Contrôle de l’efficience III.1. Efficience quotidienne après amélioration Nous nous sommes rendus quotidiennement à la nouvelle zone d’assemblage pendant 20 jours afin de noter le taux d’efficience qui est inscrit dans les rapports de production, pour contrôler l’efficacité des améliorations effectuées. Dans le tableau ci-dessous est suivi d’un graphe, montre l’évolution de l’efficience pendant cette période. Jours Taux d’efficience atteint 1 80% 2 97% 3 96% 4 98% 5 98% 6 95% 7 100% 8 100% 9 99% 10 100% 11 101% 12 101% 67 Chapitre 5 : Application de la démarche DMAIC « Étape 5 : Contrôler » 13 102% 14 100% 15 101% 16 101% 17 101% 18 101% 19 102% 20 100% Tableau 22: Suivi des efficiences sur 20 jours 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% JourJourJourJourJourJourJourJourJourJourJourJourJourJourJourJourJourJourJourJour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Efficience actuelle efficience ciblé ancienne efficience Figure 52 : Taux d’efficience actuel III.2. Analyse de l’efficience obtenue Dans cette partie, nous allons faire une petite analyse de l’efficience obtenue ces derniers 20 jours. Nous pouvons remarquer à partir du graphe précédent que lors des premiers jours l’efficience n’atteignait pas l’efficience ciblée, ceci est dû au temps d’adaptation des opérateurs aux nouvelles méthodes de travail et aux nouvelles améliorations. Ainsi lors des derniers jours nous constatons que l’efficience a pu atteindre les 101% et 102%. 68 Chapitre 5 : Application de la démarche DMAIC « Étape 5 : Contrôler » IV. Gains et coûts du nouveau projet Investir dans un projet quelconque se base principalement sur l’évaluation de son intérêt économique, et par conséquent, du calcul de sa rentabilité. La rentabilité de notre projet dépend des coûts qu’il engendre et des gains qu’il procure. C’est un élément fondamental qui permet de déterminer concrètement tous les aspects financiers et de vérifier la pertinence économique de tout projet. IV.1. Gains IV.1.1 Gains immédiats Les gains immédiats sont les biens qui sont tirés par l’entreprise directement après l’implémentation de la nouvelle chaîne et ce à travers l’optimisation de l’espace et des équipements. a- Gains en Espace L’ancienne superficie de la zone d’assemblage était de 93,41 m² (15,7 m*5,95 m), avec la nouvelle disposition l’espace est plus optimisé avec 18 m² de moins ce qui donne une surface de 75,41 m². Nous avons alors contacté le département Finance afin de connaître les bénéfices mensuels du m² à DPK afin de mesurer la valeur des bénéfices tirés après optimisation de l’espace. Etant donné que le gain en m² est de 368€ / mois nous avons calculé la valeur du gain globale dans le tableau ci-dessous (Tableau 22). 69 Chapitre 5 : Application de la démarche DMAIC « Étape 5 : Contrôler » Catégorie Bénéfices Valeur Finance Espace optimisé 6624 €/mois Tableau 23: Bénéfices tirés de l’optimisation d’espace b- Gains en Equipements L’implémentation d’une chaine tournante a été source d’optimisation d’un grand nombre d’équipements qui ne seront plus nécessaires vu que les postes seront mobiles. Avec l’aide et l’accompagnement de l’auxiliaire, nous nous sommes rendu sur le terrain et nous avons rempli une check liste de ces équipements, puis nous avons contacté le département finance pour nous communiqués la valeur des gains. Nous avons regroupé les informations collectées dans le tableau ci-dessous (Tableau 23). Catégorie Equipements Bénéfices Valeur Materiel Nombre Pistolets pneumatiques 4 2,400 € Imprimante+Scanner 6 14,400 € Structure tableau 6 600 € Support documentation 5 175 € Séparateur T 15 75 € Séparateur L 4 20 € Identification de Rack 1 4 € Support Kitting order 3 15 € Boite A Boite B Boite C Boite A (bleu) Boite A (rouge) Rampas 10 10 10 6 3 3 10 € 20 € 40 € 6 € 3 € 20 € système d'éclairage pour tableaux 4 1,000€ 18,788 € TOTAL Tableau 24: Bénéfices tirés de l’optimisation des équipements 70 Chapitre 5 : Application de la démarche DMAIC « Étape 5 : Contrôler » IV.1.2 Gains à long terme Pour les gains à long terme, ce sont des bénéfices tirés par l’entreprise grâce à l’augmentation du volume de production. Il nous a été difficile d’évaluer la valeur de ces gains vu que le prix de vente du câble est confidentiel. IV.2. Coûts Passons ensuite aux coûts engendrés par l’implémentation d’un convoyeur et d’un Optosoft pour la chaine tournante. Catégorie Bénéfices Valeur Finance Convoyeur 5 tableaux (1.6*1.2) 10,000 € 4000 € Optosoft 14 000 € TOTAL Tableau 25: Coûts de la nouvelle chaîne Nous tenons à noter que les coûts des travaux de maintenance n’ont pas été pris en considération car il nous a été difficile d’évaluer le nombre d’heures de travail des techniciens maintenance. 71 Conclusion générale Ce stage au sein Delphi Packard Kenitra nous a permis de réaliser un projet d’une grande importance pour le projet VOLVO qui est « L’Amélioration de l’efficience de la chaîne de production Tunnel Volvo SPA CLUSTER 90» de sorte à gagner en productivité tout en minimisant les gaspillages, ce qui présente un gain important. Ce projet reflète une étude globale suivant la philosophie de l’amélioration continue etvisant l’élimination des actions à non valeurs ajoutées en agissant sur les dysfonctionnements implicites et explicites. Nous avons été amenés, tout d’abord, à faire un diagnostic de l’état de lieu, afin de détecter les paramètres qui influencent les performances de notre chaine. A l’issu de cette analyse, nous avons entamé une série d’actions d’amélioration touchant la réorganisation spatiale et l’équilibrage des postes. La démarche suivie nous a permis de cartographier notre chaine de valeur afin de donner une vision claire des procédés, d’élaborer des analyses pertinentes permettant d’une part, de prendre conscience des gaspillages qui pénalisent la productivité et d’autre part d’identifier les fausses manœuvres qui augmentent le coût de revient sans ajouter une valeur au produit fini. A la lumière de ces analyses bien détaillées, nous avons pu mettre en place des solutions techniques et organisationnelles d’amélioration (réimplantation d’une nouvelle chaîne, équilibrage des tâches entre postes, amélioration des défauts de qualité…) qui nous ont permis d’atteindre nos objectifs : Augmenter la production des câbles de plus de 34 câbles par semaine. Améliorer l’efficience de la chaîne de production de plus de 18%. Rendre plus fluide le flux et le processus de production. Diminuer le nombre d’opérateurs dans la chaîne En perspective, et dans l’optique d’améliorer encore plus la productivité de la chaine, nous proposons de mettre en œuvre les actions suivantes : Adopter la méthode SMED pour diminuer le temps de changement de tableaux. Implémenter un système informatique qui calcule l’exigence selon les références à produire. Traiter les problèmes d’absentéisme des opérateurs. Bibliographie Livres: Maurice PILLET, Six sigma, comment l’appliquer, Edition d’organisation, 2004. David GARNIER LA VALUE STREAM MAPPING, Dumas,2010. Jean RUFFIER L’efficience productive, HAL, 2007. Documentation interne de DELPHI : Time Member Balance Chart FTQ TMS Work Instruction Rapports de production Webographie http://christian.hohmann.free.fr/index.php/lean-entreprise/value-stream-mapping http://christian.hohmann.free.fr/index.php/lean-entreprise/lean-management/216gemba-walk http://www.eponine-pauchard.com/2010/09/le-diagramme-spaghetti/ Annexe 1 Icône Représentation Source extérieur (fournisseur ou client) Case données Processus de fabrication Observations Elle représente les clients et les fournisseurs On y consigne des données relatives aux processus de fabrication Représente le poste de travail Stocks Indique la quantité des stocks entre postes Livraison Livraison par camion Déplacement de la production par un système de flux poussé La matière est traitée et poussé vers le prochain poste Flux d’information Flux d’information par moyen électronique Déplacement du produit fini vers le client ou de la matière première depuis le fournisseur Dépôt de stockage Temps à non valeur ajoutée ____ Contient la matière première ____ ____ Temps à valeur ajoutée Magasin Amélioration Cercle du système à flux séquentiel Magasin matière première /produit fini Elle attire l’attention sur les améliorations apportées ____ Signal Kanban Demande de la matière première par carte kanban Flux Kanban ____ Annexe 2 Nous avons effectué l’aide visuelle pour les fils qui font le plus de problème Aide Visuelle Client-Famille Volvo SPA V526 Tunnel RHD&LHD POSTE Cellule 3 Numéro : S-IG-VO-06 Indice de révision 002 Connecteur 94/406 ATTENTION aux fils semblables ATTENTTION vérifiez les fils semblables avant de les encliqueter dans les cavités 2/7/4 Réalisé par : LAKLALECH Hind Validé par: BENAOUICHA Fadoua Aide Visuelle Client-Famille POSTE Volvo SPA V526 Tunnel RHD&LHD Date de mise à jour : 25/05/2016 Numéro : S-IG-VO-06 Indice de révision 003 Etapes pour encliqueter : 1- Poussez 2- Entendre le Click 3- Tirez pour s’assurer qu’il est bien fixé Réalisé par : LAKLALECH Hind Validé par: BENAOUICHA Fadoua Date de mise à jour : 25/05/2016 Annexe 3 Ancienne disposition : Nouvelle disposition : CELULE 6 CELLULE CELLULE 6,6 4,8 CELLULE CELLULE nt io n on te C C on te nt io n on te C nt io n nt io n on te C CELLULE EMB Contention R OB C EL L ULE EMB R OB R OB Contention CELULE CELULE USM CELULE CELULE C E LLULE Con te ntion E MB Poste Poste SPA V 526 U nd er bo dy L HD /R HD USM ROB SPA V 526 R ear B umper S eali ng T es t Eq uip Poste Poste t hero P oste U.S Rack U.S EMB Rob CELLULE Poste EMB C ont ent ion Poste Poste Poste LHD V526 Poste Sub ass Poste Poste ROB QVC CELLULE CELLULE model mix Q.T able Contention LHD 515A Packaging Poste CELLULE S ub ass LHD V526 CELLULE 526 US1 C E LLULE LHD V526 ROB S PA V 526 T ailg ate RHD CELLULE 526 ROB LHD Sup1 ROB LHD C ont ent ion Poste US2 E MB USW CELLULE Poste Poste Goulotte CR1 526 C E LLULE S ub ass Packaging RHD V526 CR2 526 Sup2 S PA V 526 T ailg ate LHD Packaging C o n t e n ti on SPA V526 Tunnel LHD & RHD Poste CELULE CR 515 ROB E MB CELLULE CELULE ROB P oste Contention RHD 515A CELULE U .S.M USW Tunnel Tailgate 3 C E LLULE CELLULE SPA V 526 F ro nt B um per CELLULE 2 U .S.M 15,2 CELULE CELLULE CELULE SPA V 526 U nd er bo dy PHEV CELLULE CELULE RO B W EM + Cup + Val ve + W IN D SCREEN CELULE CELULE CELULE CELULE 8/R2 9/R1 C E LLULE 7/R2 C on sole T84 EMB 7/R1 C E LLULE ROB EMB 6 CEL2 CELULE C E LLULE CEL 1 A ss EMB 5 Con sole T 87 R ework CELLULE 4/R1 Ass C on sole T84 CONSOLE T 84/T 87 R ew ork EMB SPA V526 IP LHD/RHD 4/R2 A ss P ri ncip al . Comp STT C ont ent ion 1 CELLULE 5,9 P edalier C E LLULE 10/R1 R OB R ew ork CELLULE CELULE 5,3 model mix CELULE SPA V 526 F r o nt D o o rs Panel EMB CELULE Contention 10/R2 ROB CELLULE CELLULE EMB model mix 9/R2 1,2 U.S.M Contention CELLULE ROB 11/R2 SPA V 526 D o o r s Panel 5,9 CELLULE R ear 11/R1 1,2 6 1, CELLULE ANNEXE 4 7 1,8 CELLULE 1,1 10,8 15 6,6 4,1 Stage effectué à : Delphi Packard Kenitra Mémoire de fin d’études pour l’obtention du Diplôme de Master Sciences et Techniques Nom et prénom: LAKLALECH Hind Année Universitaire : 2015/2016 Titre: Amélioration de l’efficience de la chaîne de production TunnelVolvo SPA CLUSTER 90V526 Résumé Comme beaucoup d’entreprises multi nationales installées au Maroc, Delphi Packard Kenitra s’achemine vers une vision d’amélioration continue pour garder sa place dans le marché face à ces concurrents. C’est dans ce cadre que s’inscrit notre projet fin d’études qui traite de l’amélioration de l’efficience d’une chaine de production. Pour atteindre cet objectif, nous avons défini puis mesurer les indicateurs qui influencent l’efficience, afin de pouvoir améliorer puis contrôler la nouvelle situation pour vérifier si nous avons atteint l’objectif voulu. Mots clés: Takt Time, Cycle Time, Tunnel, Productivité, Efficience. Abstract As many multinational companies installed in Morocco, Delphi Packard Kenitra moving towards continuous improvement of vision to keep its place in the market against competitors. It is in this framework that fits our end of study project that addresses improving the efficiency of a production line. To achieve this goal, we have defined and measure indicators that influence efficiency, to improve and control the new situation to see if we achieved the desired objective. Keywords: Takt Time, Cycle Time, Tunnel, Productivity, Efficiency.