Procédé industriel ou manufacturier 5M et -
Transcription
Procédé industriel ou manufacturier 5M et -
Procédé industriel ou manufacturier 5M et - 2012 Intégration de technologies et accroissement d'efficacité énergétique Réalisé chez : La Fromagerie Polyethnique inc. Présenté par : Alain Marchand La Fromagerie Polyethnique inc. Groupe Soteck inc. Architecte : Description du projet La Fromagerie Polyethnique fait face à des besoins grandissants en réfrigération à cause de la mise en place de nouvelles chaînes de production. Par ailleurs, suite à la réalisation d'une première phase de travaux en efficacité énergétique, la fromagerie dispose d'un système lui permettant d'accumuler de l'énergie sous forme de chaleur dans un circuit fermé d'eau mitigée. Au bilan, l'énergie thermique est en excès pendant le printemps, l'été, l'automne, et même pour une partie de l'hiver alors que le système se retrouve pratiquement à l'équilibre pendant les pointes de froid en hiver. La fromagerie recherche d'une part des moyens techniques pouvant lui permettre d'utiliser les surplus d'énergie thermique et d'autre part à augmenter sa capacité en réfrigération. Un des points de consommation énergétique les plus importants à la fromagerie réside dans l’utilisation annuelle de quelques 9 000 000 de litres d'eau à ±70°C à des fins de lavage des équipements, manuellement ou par CIP. L'eau chaude est produite soit par un mélange direct d'eau froide et de vapeur ou encore via des échangeurs eau/vapeur. Une technologie très particulière a fait son apparition sur le marché, laquelle permet de refroidir et de chauffer simultanément. Il s'agit d'un système de pompe à chaleur propre et sécuritaire pour l'environnement, utilisant le CO2 en phase supercritique (4 500 psi), lequel se veut un réfrigérant naturel comparativement aux réfrigérants chimiques traditionnels. Une des particularités de cette pompe à chaleur (thermopompe "boiler") versus les pompes à chaleur habituelles est la température très élevée du côté chaud (±90°C). Nous avons en cette technologie une opportunité de produire 100 % de nos eaux de lavage en même temps que nous répondons à ±66 % de tous nos besoins en réfrigération. Après examen des spécifications, nous avons pris la décision de prendre le risque d'implanter cette technologie dans notre usine, et ce malgré que nous étions les premiers au Canada. Coûts du projet Coût global du projet 922 444 $ Coût global dédié à l'efficacité énergétique 487 705 $ Subventions et participations externes AEE/BEIE OEE HQ Coût final du projet En prenant cette décision, nous visions (1) à réduire considérablement notre consommation de propane, (2) à diminuer nos surplus de chaleur de façon à abaisser la température de notre réseau d'eau mitigée, et (3) à améliorer la performance énergétique des équipements déjà installés en phase I de notre démarche, incluant 5 pompes à chaleur conventionnelles destinées au chauffage et à la climatisation de l'ensemble des installations, en plus de quelques équipements de procédé. Mesures implantées : Le cœur du projet repose sur l'implantation d'un EcoCute, une pompe à chaleur (thermopompe "boiler") utilisant pour réfrigérant le CO2 en phase supercritique (4 500 psi). Cet équipement a permis de générer simultanément : - Du côté froid, ±43,7 kWh (±12 tonnes) répondant à ±67 % de tous les besoins en réfrigération de la fromagerie incluant les besoins des nouveaux équipements implantés pour les nouvelles chaînes de production; - Du côté chaud, ±61,3 kWh permettant de produire ±12 litres/min d’eau chaude à 90°C pour une capacité annuelle de 6 300 000 litres d'eau chaude à 90°C, répondant ainsi à 95 % des besoins de la fromagerie. Impacts énergétiques Superficie affectée par le projet Consommation unitaire 3 345 m2 1,47 GJ/m2 Économies d’électricité Initial (F) Final (G) Économies (F-G)/F x 100 916 325 KWh/an 988 173 KWh/an -7,84 % Économies de gaz propane Initial (F) Final (G) Économies (F-G)/F x 100 202 164 litres/an 97 164 litres/an 51,94 % 250 000 $ 23 200 $ 5 000 $ 209 505 $ Période de retour sur l’investissement (PRI et/ou autres indicateurs financiers) Avant subvention(s) Après subvention(s) 10,9 ans 6,2 ans Impacts secondaires Avant la mise en place des mesures d'efficacité énergétique, la consommation d'énergie imputable aux procédés de transformation et aux opérations de lavage était de l'ordre de 1 267 378 kWh par année, représentant 75 % de besoins totaux en énergie de la fromagerie. Après la mise en place des nouveaux équipements, la consommation d'énergie imputable aux procédés de transformation et aux opérations de lavage a été abaissée à 937 790 kWh, pour une réduction de l'ordre de 26,1 %. L'énergie affectée à la transformation et aux lavages ne représente plus que 68,9 % de la consommation totale de la fromagerie. La position concurrentielle de la fromagerie a été légèrement améliorée, pendant que l'empreinte environnementale a été grandement améliorée, comme on peut le constater ici : - Réduction de l'énergie consommée par kg de produit fabriqué : 0,586 kWh/kg de produit; - Réduction des coûts énergétiques par kg de produit fabriqué : 0,06 $/kg de produit; - Réduction de l’empreinte environnementale par kg de produit fabriqué : 0,2085 kg GES/kg de produit. Les mesures ici apportées sont de nature permanente, la durée de vie utile des équipements implantés variant entre 20 et 40 ans. L'ensemble des mesures mises en place lors de la réalisation des 2 phases distinctes de projet a apporté à la Fromagerie Polyethnique une réduction annuelle approximative de 300 tonnes de GES. Les 2 échangeurs installés pour la récupération de la chaleur contenue dans le lactosérum et celle générée par les compresseurs de réfrigération amènent une diminution de l'ordre de 80 tonnes GES, tandis que l'EcoCute à lui seul apporte une réduction de l'utilisation de propane de 105 000 litres par année, ce qui équivaut à une diminution annuelle de GES de 155 tonnes équivalent CO2. L'impact de l'ensemble des autres mesures combinées se chiffre à ±70 tonnes GES.