Etude de cas Ligne PET grande vitesse
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Etude de cas Ligne PET grande vitesse
Carte d'Evènement Co Think : Production d'une ligne d'embouteillege à grande vitesse 30% en deça de l'objectif contractuel Client menance de tmettre notre société sur liste noire Evènement Client menance de nous faire un procès pour ses pertes ~ 30k€/day Client a suspendu tous les réglements encore dûs ~ 3M€ Légende Effet Contexte Installation phare d'une ligne d'embouteillage PET à très grande vitesse pour un grand compte sur un site situé sur un autre continent avec 8 heures de déclage horaire par rapport à l'Europe Nos délais de réponse sont trops long Cause connue ET Ligne d'embouteillage tourne à 30% en deça de l'objectif contractuel Désigner un Chef de Projet unique qui rend compte directement au Directeur Régional Lieu Client manque de capacité pour faire face aux ventes saisonnières Personne n'a d'autorité globale pour prendre des décisions Manque d'expertise technique suffisante sur site OU Circonstance contributive La fardeleuse à un taux d'arrêt très excessif Renforcement de l'équipe locale avec des spécialistes Barrière franchie Propriétaire Personne sur place pour redresser les bouteilles Auteur Donna O'Leary Opérateur temporaire pour redresser bouteilles tombées Date de mise à jour le 9 juin 2016 10 - 15 bouteilles par heure tombent à l'entrée de la machine Bouteilles instables à la vitesse machine prévue Statut Aucune mention du changement des bouteilles dans la spécification de la ligne Revenir au modèle de bouteille prévu au départ Modification de l'embase des bouteilles et réduction de leur poids matière Pourquoi pas de mention du changement dans la spécification? Démarche de réduction du prix de revient Fardeleuse tourne à la limite de sa capaciité en cycles/min Réduction temporaire de la vitesse de la ligne Le film de fardelage se déchire jusqu'à 3 fois par jour Fardeleuse jamais testée à des cadences aussi élevées Film 50µ utilisé au lieu du film 60µ usuel Pourquoi la Fardeleuse n'a jamais été testée à de telles cadences ? Tester avec film 60 µ Défilement film dégradé quand T° > 30°C Bcp de bouteilles gonflées comme des ballons Trop d'azote rajjouté à de nombreuses bouteilles Installer Fardeleuse dans cabine climatisée Pourquoi le défilement se dégrade quand T > 30°C ? Définir précisement les conditions d'exploitation de la Fardeleuse Cause inconnue Cause analysée Circonstance contributive Ne jamais tester une nouvelle application machine sans disposer d'un support technique adéquat 300 Barrière dépassée Action possible Barrière possible Action choisie Barrière choisie Installer nouveau regulateur pour le dosage azote Dosage azote mal regulé Action mise en place Pourquoi le dosage azote est-il mal régulé? Barrière mise en place Action validée Barrière validée Info ou demande additionnelle Version 20160314 2016 © CoThink Holding Co Think Event Map: High speed bottling line output 30% below contractual target Client has suspended all outstanding payments ~ 3M€ Client threating to blacklist our company Legende Client threatening to sue for losses ~ 30k€/day Event Effect Context High profile installation of innovative, high speed PET bottling line for major corporate customer operating on another continent with an 8 hour time difference compared to Europe Client short of capacity to meet seasonal sales requirements Our normal response time is low Nominate a unique overall project manager reporting directly to regional business manager No one has overall authority for decision making Known cause AND Daily bottling line output is 30% below contractual target Lack of sufficiently qualified technical expertise on site OR Shrinkwrap machine has excessive downtime Reinforce local team with product specialists from Europe Contributing circumstance Location Breached barrier No operator present to detect fallen bottles Author Temporary dedicated operator to recover fallen bottles Donna O'Leary Install fallen bottle detector to alert line operators Date of last update 9th June 2016 Owner 10 - 15 bottles/hour falling at entry to shrinkwrapper Bottles unstable at target line speed Shrinkwrap film tearing up to 3 times/day Temporary reduction to line speed Shrinkwrapper operating close to max cycles/min Shrinkwrapper never tested at such high speeds 50µ film used instead of usual 60µ film Revert to orginal bottle design Change to bottle base design and reduction to bottle weight Why was design change not mentioned in line design spec. ? Cost reduction initiative by customer Install new regulator on nitrogen fill Film conveying poorly when ambiant T° > 30°C Bottles filled with too much nitrogen Nitrogen fill is poorly regulated Why is the nitrogen fill poorly regulated? Analysed cause Why was shrinkwrapper never tested at high speeds? Test with 60 µ film Many bottles swollen like ballons Unknown cause Contributing circomstance Status Design change not mentioned in line design specification Precisely define recommended operating conditions for stretchwrappers 300 Breached barrier Never test new machine application w/o adequate local technical support Possible action Possible barrier Install shrinkwrap machine in air conditioned cabin Why is film conveying poorly when T° > 30°? Chosen action Chosen barrier Implemented action Implemented barrier Proven action Proven barrier Additiional info or question Version 20160314 2016 © CoThink Holding